華能(上海)電力檢修有限責任公司的研究人員徐慶欣,在2018年第10期《電氣技術》雜志上撰文指出,同步發電機是電力系統的心臟,其能否可靠工作,直接影響發供電的安全和質量。發電機在制造過程中,其絕緣可能受到損傷,形成弱點,在運行過程中,它會不斷受到振動、發熱、電暈、化學腐蝕以及各種機械力的作用,各個部件都會逐漸老化,并隨著其他部件運行情況而受到影響,直至損壞,從而影響發電機安全運行。為了及早發現發電機絕緣缺陷,對發電機進行發電機預防性試驗是十分必要的。
一般來說,在常規性檢修發電機時,所進行的試驗包括絕緣電阻測試和直流泄漏兼耐壓試驗,通過測試結果進行判斷,得出結論。大部分絕緣情況受外部天氣、受潮、臟污影響很大,可以從這些方面去考慮分析,但本次的試驗情況比較少見。
2017年5月,上海某發電廠#1發電機進行預防性試驗,該發電機型號:QFS-300-2,容量:300MW,電壓:18kV,定子線圈為雙Y型繞組(即雙拼繞組),出廠日期:1986年11月,為上海電機廠生產,該發電機于2002年進行擴容改造,擴容后為330MW。在本次檢修前,運行情況良好,振動、溫度等各運行參數正常,歷次試驗數據合格、正常。
首先,進行發電機絕緣電阻測試。測量絕緣電阻目的,主要是判斷絕緣基本狀況,它能發現絕緣嚴重受潮、贓污和貫穿性的絕緣缺陷。另外,還需同時判斷發電機定子繞組的吸收比和極化指數,這也是判斷絕緣的受潮程度。由于發電機容量大,所以它的吸收現象和極化現象顯著,而吸收比對絕緣受潮較為靈敏。
該發電機由于是雙Y型繞組,故每相有2個支路,三相共計6個支路。在測其中一支路絕緣電阻時,其余五相支路接地,具體數據見表1。
很顯然,A相的兩個支路都明顯偏低,和其余兩相比差數10倍,數據明顯不合格。對試驗接線、水回路及其他條件進行檢查確認,其余兩相4個支路絕緣數據良好,吸收比正常,匯水管對繞組絕緣良好,水質正常,均無明顯問題。
初步懷疑是繞組絕緣問題,估計A相受潮、臟污所致,于是對A相套管及出線進行擦拭,用風扇進行外部整體干吹。
再次進行絕緣測試,試驗結果依舊此情況。遂檢查出線情況,懷疑是A相出線套管處絕緣支撐板有問題,徹底拆除所有A相絕緣支撐板,再次進行試驗。試驗結果見表2。
由表2可見,發電機整體絕緣均有所下降(由于這些天天氣變化原因)。但A相絕緣還是明顯低于其他兩相,與前面無明顯變化。為進一步確認是否A相確實系絕緣故障,試驗人員決定試加直流電壓,情況見表3。
B、C兩相直流泄漏耐壓全部通過,并試驗合格,A相兩支路直流加至額定運行電壓時,泄漏已經明顯很大,確如前面絕緣電阻情況所示,A相存在嚴重的絕緣故障。究竟是A相定子線圈內部還是外部的影響所致,還需加緊進一步的探討。
表1 絕緣電阻數據
表2 絕緣電阻數據
表3 直流泄漏兼耐壓測試
該發電機定子是雙Y型線圈結構,偏于老式,此次發現的問題,從該機組投運以來還都沒有遇見過,以往都是絕緣整體偏低或天氣原因。隨后,在反復檢查時,試驗人員無意中在A相單支路測試絕緣時,非被測相不接地,這時數據發生明顯變化,見表4。
A相兩支路絕緣電阻突然明顯上升而且恢復正常,并且6個支路數據均差不多,再次進行直流泄漏試驗,試驗數據見表5。試驗結果顯示,直流泄漏值6個支路均正常,數據且平衡,直流耐壓均通過。由此,可以基本判斷定子繞組定子的整體主絕緣沒有問題,是A相兩支路之間絕緣存在問題。但究竟是外部其他因素影響還是支路之間內部主體絕緣的影響,還需進行徹底的檢查分析。
表4 絕緣電阻測試
表5 直流泄漏兼耐壓測試
確定方案之后,決定先從發電機定冷水回路進行檢查,此前定冷水回路都是正向通水、沖洗,現在改為反向沖洗,經過反沖洗數小時沖洗循環之后,再次進行一系列試驗—絕緣電阻測試,見表6。
結果顯示,在正沖洗狀態時,A相兩支路絕緣電阻均不正常,在反沖洗狀態時,試驗合格。由此,完全可以判斷A相絕緣不正常的問題是由于定冷水水回路的影響,水回路內有雜質或異物存在,對濾網進行檢查,發現比較干凈,無明顯異常,正常的正沖洗、反沖洗無法沖出。
根據發電機定子線圈內部水內冷結構分析,有時由于安裝或檢修馬虎,在定子線棒鼻部匯水盒內遺留雜物,或者由于凝結水質不良或結構工藝上的其他缺陷,使個別線棒空心導線流量降低甚至堵塞,會造成鼻部接頭或槽內股間絕緣局部或大面積過熱,鼻部嚴重過熱,導線失去整體性,股線振動、裂紋、斷股,內層主絕緣磨損,絕緣受潮,電阻 降低,最終至絕緣擊穿。
這個問題會引起很嚴重的后果。必須要解決,徹底消除故障。在處理前,為了將完全確定發電機主絕緣及支路之間正常與否,將定冷水放凈,吹干進行檢查、試驗。試驗情況見表7。
在吹干的情況下,三相試驗數據均合格、耐壓情況完全正常,至此可以完全確認發電機主絕緣及支路內部絕緣完好無問題。此次A相支路絕緣異常的原因完全是由于定冷水回路引起,在其內部有雜質或異物,或者水回路內表面吸附雜質,用普通措施無法消除。
表6 不同沖洗情況下的絕緣測試
表7 吹干時直流泄漏兼耐壓測試
為了解決這個問題,檢修人員又進行了數次常規的正、反沖洗,效果不明顯,試驗情況依舊如此,聯系廠家,希望廠家給以解決,但廠家建議全部更換水回路管,此方案解決費用較多,耗時也較長,條件都不允許。
面對如此“頑疾”,檢修人員集思廣益、探索新路,重新制定方案,決定采用熱態蒸汽清洗,利用熱蒸汽化解匯水管內雜質,并反復持續用熱水沖洗。經過48h的連續清洗,再次進行試驗。數據見表8。
試驗得出,在正、反沖洗狀態下,該發電機試驗數據完全合格,由此,A相支路絕緣不合格問題在一個月后徹底解決,三相6支路試驗絕緣值、泄漏值基本平衡。
表8 通水時直流泄漏兼耐壓測試
雖然在此次檢修前,該發電機運行情況良好,溫度等參數均正常,但如果該匯水管回路問題存在,并隨之發展,雜質積累程度就會越來越重,將會給發電機今后運行存在極大隱患甚至嚴重事故。
本次試驗中發現了發電機不同以往的問題,最終我們對該疑難問題進行徹底解決,確保了發電機今后的安全運行,也確保了電網的安全。