彎管技術(shù)廣泛應(yīng)用于鍋爐及壓力容器、空調(diào)制造、汽車、航空航天等多種行業(yè)。彎管質(zhì)量的好壞,將直接影響最終產(chǎn)品的質(zhì)量。隨著制造業(yè)的發(fā)展,自動彎管機在汽車配件、造船、家用電器等領(lǐng)域獲得了廣泛的應(yīng)用。各類彎管機應(yīng)運而生,如大型立體彎管機、CNC彎管機、液壓彎管機等。數(shù)控彎管機彎管效率高,管件質(zhì)量穩(wěn)定,可迅速提高機加車間的生產(chǎn)效率。特別適合大批量多種類管件生產(chǎn)。
目前國內(nèi)的鍋爐制造廠家大部分仍采用手動彎管。部分有實力的公司引進了國外的自動彎管機,但價格十分昂貴。為了提高產(chǎn)品的質(zhì)量和生產(chǎn)效率,業(yè)內(nèi)迫切需要能滿足大批量、多規(guī)格,且價格低廉的自動彎管機。
本文設(shè)計了一種適合鍋爐生產(chǎn)過程中彎管需要的全自動數(shù)控彎管機,在操作員的配合下,可自動完成送管、置位、彎管、復位、翻身等操作。控制系統(tǒng)以PLC為核心,穩(wěn)定可靠;步進電機保證了送管的精度;觸摸屏提供了更直觀的人機界面。
1 工藝流程
彎管過程可分為5部分:送管、置位、彎管、復位、翻身。
(1)送管:工人上料后,送管夾緊裝置將管子夾緊,在送管電機的帶動下將管子送到小車下。小車將送到位的管子夾緊,在步進電機的驅(qū)動下,按照預(yù)先設(shè)定的距離前進到指定位置。
(2)置位:置位是彎管前的準備過程,保證彎管機各部分都在彎管初始位,否則,將相應(yīng)部分回歸初始位。彎管初始位包括:壓輪后位、管子夾緊松開、模左(或右)位、模下位、模移零位、左(或右)彎初始位。
(3)彎管:即完成管子的彎曲,是彎管過程的最主要的動作。包括夾塊夾緊、壓輪壓緊、全速彎管、減速彎管、彎管到位等步驟。
(4)復位:彎管結(jié)束后,要將彎管機各部分置位到下一個動作的彎管初始位。與步驟(2)類似,但如下一次彎管與上一次彎管方向不同(左彎或右彎),會根據(jù)彎管前的設(shè)定來動作。
(5)翻身:彎管時,有時需要將被彎曲的管子翻轉(zhuǎn)。由左(右)翻升及左(右)翻落兩個步驟組成,為了保證操作過程中的安全,各步驟間應(yīng)有合適的時延。
2 系統(tǒng)組成
整個系統(tǒng)可分為三大部分:機械部分、液壓部分、電氣控制部分。如果把彎管機比喻成一個人,電氣控制部分就是彎管機的大腦,它按照事先編制的程序及彎管前的設(shè)定,指揮液壓及機械部分,完成彎管過程。
液壓部分可看成是彎管機的血液循環(huán)系統(tǒng)和神經(jīng)網(wǎng)絡(luò),它在電氣控制部分的控制下,驅(qū)動機械部分動作;而機械部分就是彎管機的軀體和手臂,來完成具體的彎管動作。
1 硬件設(shè)計
本文所設(shè)計的彎管機控制系統(tǒng)以PLC為控制核心,有手動及自動兩種操作模式。手動操作模式時,操作員可以通過操作面板上的開關(guān)、旋鈕或者觸摸屏上的按鈕實現(xiàn)對彎管過程的操控;自動操作模式時,在彎管前需先通過觸摸屏設(shè)定彎管角度、彎管方向等參數(shù),設(shè)定完畢后可按自動送管、自動置位、自動彎管、自動復位、自動翻身等按鈕來完成。
彎管角度及模移位置的控制通過高精度的脈沖編碼器采樣實現(xiàn)。送管的精確定位由PLC控制伺服電機完成。控制系統(tǒng)的組成如圖1所示。
圖1 控制系統(tǒng)組成
2 彎管精度控制
從彎管的原理可以得知,送管的精度、初始位及圓弧運動的角位移等參數(shù)是控制彎管精度的關(guān)鍵所在。
(1)送管精度的控制
當彎管機完成一次彎管后,系統(tǒng)需要把管子前送規(guī)定的長度。每次前送的長度由HMI在彎管前設(shè)定。本系統(tǒng)選用了歐姆龍公司的高精度步進電機驅(qū)動送管小車來完成物料的輸送,送管精度可達1mm。
步進電機是一種將電脈沖轉(zhuǎn)化為角位移或線位移的開環(huán)控制元件,具有很高的控制精度。由步進電機的工作原理可知,其總轉(zhuǎn)角正比于所輸入的脈沖個數(shù),所以可以根據(jù)伺服機構(gòu)的位移量換算出PLC輸出地脈沖數(shù):n=S/d
其中n為PLC輸出的脈沖數(shù);S為 伺服機構(gòu)的位移;d為伺服機構(gòu)的脈沖當量,即送管小車移動單位距離對應(yīng)的PLC輸出給步進電機的脈沖數(shù),由電子齒數(shù)比等參數(shù)確定。
伺服機構(gòu)的進給速度取決于步進電機的轉(zhuǎn)速,而步進電機的轉(zhuǎn)速取決于輸入的脈沖數(shù),因此可以根據(jù)送管的進給速度,確定PLC輸出地脈沖頻率:F=V/60d
其中F為PLC輸出脈沖的頻率,V為送管小車的前進速度。
(2)彎管精度的控制
本系統(tǒng)采用光電脈沖編碼器作為系統(tǒng)初始位的定位點,初始位包括模移零位及左彎初始位及右彎初始位。每次彎管后模子都要返回模移零位及左彎或右彎初始位,以便消除累計誤差。
脈沖編碼器與機械齒輪同軸安裝,輸出信號與齒輪轉(zhuǎn)速成正比,反應(yīng)彎管機的實際運行位置。由機械傳動比可以換算出旋轉(zhuǎn)編碼器轉(zhuǎn)過一個脈沖時機械裝置實際發(fā)生的位移,稱之為脈沖當量位移。
將高速計數(shù)器的實際計數(shù)值乘以這個脈沖當量位移就是機械裝置的實際位移。此處采用增計數(shù)策略,等計數(shù)器計到預(yù)設(shè)值,即接近精整減速量設(shè)定值時,PLC控制變頻器讓電動機以提前減速量減速;當長度達到規(guī)定值時,PLC控制液壓系統(tǒng)讓彎管機制動停止。
彎管過程的控制與旋轉(zhuǎn)臂的旋轉(zhuǎn)相同,不同之處在于,旋轉(zhuǎn)臂旋轉(zhuǎn)時按照恒定的速度旋轉(zhuǎn),而彎管時采用前90%的圓弧快速旋轉(zhuǎn),而后10%的圓弧,慢速旋轉(zhuǎn),防止由于彎管速度過快,在彎管結(jié)束時的過沖。
3 軟件設(shè)計
(1)PLC程序設(shè)計
PLC程序采用梯形圖編寫,在OMRON公司的CX-PROGRAMMER軟件平臺下完成。本系統(tǒng)采用模塊化程序設(shè)計,將系統(tǒng)中相對獨立的功能編程成模塊,這樣既增加了程序的可讀性,又減少了編程重復部分的工作量。主要包括按鈕處理、電磁閥控制、自動控制、脈沖編碼器等4個模塊,其中自動處理模塊中的自動彎管部分的程序流程圖如圖2所示。
圖2 自動彎管流程圖
(2)觸摸屏程序設(shè)計
觸摸顯示屏設(shè)有四幅畫面:主畫面、設(shè)備手動操作畫面-1、設(shè)備手動操作畫面-2、自動彎管參數(shù)設(shè)定畫面。觸摸屏啟動時首先進入主畫面,操作者可單擊主畫面上的三個按鈕進入相應(yīng)的操作畫面。
設(shè)備手動操作畫面-1及設(shè)備手動操作畫面-2為操作者提供手動操作模式下彎管過程中各步驟的操作按鈕及各設(shè)備運行狀態(tài)指示。自動彎管參數(shù)設(shè)定畫面為操作者在彎管前設(shè)定各參數(shù)提供接口,并提供自動彎管過程的控制,如圖3所示。
圖3 自動彎管參數(shù)設(shè)定畫
本文所設(shè)計的全自動彎管機充分發(fā)揮了PLC、步進電機、觸摸屏等現(xiàn)代控制技術(shù)的優(yōu)點,自動化程度高、故障率低、易維護、操作簡單、彎管精度高。可以根據(jù)需要彎制出各種角度的管件,質(zhì)量穩(wěn)定可靠,提高了生產(chǎn)效率,減輕了工人的勞動強度,滿足了客戶的要求。
(編自《電氣技術(shù)》,原文標題為“基于PLC與步進電機的全自動數(shù)控彎管機設(shè)計”,作者為王鵬、李東濱 等。)