隨著海洋石油開發事業的發展,各個海上鉆井平臺之間,鉆井平臺與陸地服務站之間的聯系越來越緊密,而這些聯系就通過鋪設在海底的電纜進行,因此海底電纜的鋪設工作越來越頻繁。在鋪設海底電纜時,需要將電纜從電纜盤內取出,然后輸送到電纜張緊器,再由張緊器進行鋪設作業。
電纜在鋪設完成后,需要將多出電纜盤外面的電纜再放回到電纜盤內。這些電纜的取出與傳遞作業,回收作業都由半圓塔輪收放纜裝置完成,因此半圓塔輪的工作效率與工作狀態對整個鋪設電纜作業有很大影響,本系統通過PLC與變頻器之間的Profibus-DP通訊,對整個半圓塔輪工作狀態進行控制和監測,提高了工作效率。
Profibus-DP是一種高速率、低成本的通信連接,它是為自動化控制系統和設備上分散的I/ O 之間進行通信而專門設計的。它采用RS-485或光纖傳輸技術,最大傳輸速率可以達到12Mbps,采用PROFIBUS-DP 現場總線,有以下優點:
半圓塔輪收放纜裝置主動輪由西門子MM440系列變頻器通過變頻電機驅動,主動輪通過鏈條帶動從動輪運動,由液壓缸帶動夾緊輪上下運動,使電纜牢固的壓在主動輪和從動輪上,當主動輪正反向運動時,便實現電纜的收放動作。
半圓塔輪收放纜裝置的控制系統由兩部分組成,分別是遠程控制柜和執行機構。遠程控制柜采用一套西門子S7-300PLC作為主站,控制柜上有開關與電位器,向PLC發出各種控制信號,例如變頻器的啟停命令,方向信號,頻率信號,油缸的伸縮命令等。執行機構由ET-200、S7-300PLC、變頻器、接觸器、比例板等組成作為從站。
主站與從站之間通過Profibus-DP總線進行通訊,從站接收到主站發出的命令后,執行相應的動作,同時從站又向主站反饋自身的運行狀態,例如變頻器的實際工作頻率與轉動方向等,主站將這些反饋信號顯示或輸出到觸摸屏和指示燈上,從而實現整個系統的控制(系統構成如圖1所示)。
圖1 半圓塔輪收放纜裝置控制原理
要使西門子MM440變頻器能夠集成到控制系統中,必須購買一塊PROFIBUS通訊模塊,其訂貨號為6SE6400-1PB00-0AA0,然后將該模塊安裝到變頻器上,通過RS-485接口與ET-200模塊連接。
硬件組態時,打開西門子SIMATIC Manager軟件,新建一個S7-300的項目,CPU選用CPU315-DP,再新建一個DP總線網絡,PLC作為主站,然后把ET-200和變頻器都連接到DP總線上。
組態變頻器時,在硬件組態頁面,從右邊目錄中選擇“Profibus DP/SIMOVERT/MICROMASTER 4”由于MM440僅支持PPO1和PPO3通信類型,所以選擇PPO1,即通訊區包含4PKW,2PZD,然后為通訊板設置I/O地址,PKW區域,I:350-357,O:350-357;PZD區,I:360-363,O:360-363(硬件組態畫面如圖2)。
圖2 硬件組態畫面
硬件組態完成后,還要對變頻器如下參數進行設置:
完成以上設置后,變頻器與PLC在硬件上就完成了連接。
PLC對變頻器的控制與監測是通過讀寫兩個PZD(過程數據)和4個PKW(參數標識符值)完成的。下面分別說明。
1 對PZD(過程數據)的讀寫
變頻器控制字PZD是一組16位的二進制編碼, 其中PZD1控制字控制變頻器的工作模式,包括正反轉,啟動,停止,待機狀態等,PZD1的每一位二進制都有特定的含義, 它規定了變頻器的工作模式并能夠反映變頻器的工作狀態,PZD1控制字的每一位含義見表一:
表1 MM440變頻器控制字含義
通過向PZD1寫入特定數據,就可以控制變頻器的動作,例如,向PZD1寫入W#16#47F,就可以使變頻器按照設定頻率值正向運行。同時,將PZD1的實際值讀入PLC中,就可以讀出變頻器的實際工作狀態。
PZD2是變頻器的頻率設定控制字,PZD2的值與頻率的對應關系為:
所以,通過向PZD2寫入數據,就可以設定變頻器的工作頻率,例如,向PZD2寫入W#16#2000時,對應變頻器的設定頻率為25Hz。通過讀取PZD2的實際值,我們就可以得到變頻器實際輸出的頻率值,從而可以得到轉速信息。
在需要對PZD進行讀寫時,我們需要調用特殊功能塊SFC14和SFC15,這兩個特殊功能塊可以在SIMATIC Manager軟件的\Standard Library\System Function Blocks 中直接復制調用。其中SFC14為主站讀取Profibus從站數據,SFC15為向Profibus從站寫入數據。
為了方便讀寫數據,我們建立數據塊DB3,與從站的PZD相對應。
在實際應用中,PZD1的值是通過遠程控制柜上的開關進行設置的,遠程控制柜上有正反轉開關,停止開關,操作這些開關,然后在程序中通過“MOVE”指令,就可以將實際操作命令發送到數據塊DB3,然后通過SFC15寫入MM440變頻器中,實現相應的動作。
PZD2的值是變頻器的頻率設定值,在控制系統中,通過S7-300的模擬量輸入模塊采集一個頻率設定電位器R1輸出的0-10V的模擬量信號,通過SIMATIC Manager軟件的\Standard Library\S5-S7 Converting Blocks中的FC105模擬量轉換工程量功能塊轉換成PLC能夠識別的數據存儲到數據塊DB1中,對應關系如下:
調節電位器時,通過FC105轉換再通過“MOVE”指令,就將頻率設定值發送到數據塊DB3,然后通過SFC15寫入MM440變頻器中,實現頻率的調節進而改變電機的轉速。
設定值的傳送如圖3。
圖3 變頻器設定值傳送
當需要變頻器運轉時,操作遠程控制柜上的旋鈕開關,向PLC發出命令,然后通過Profibus-DP總線通訊,PLC向變頻器發送指令,變頻器開始動作,如圖4。
圖4 變頻器與PLC通訊程序
同時,變頻器向PLC反饋實際的工作狀態,存儲到DB3中,PLC讀取DB3中的變頻器狀態參數,然后顯示到觸摸屏和相應的指示燈上。
2 對PKW(參數標識符值)的讀寫
對PKW區數據進行讀寫也是通過調用特殊功能塊SFC14和SFC15完成的。PKW一般是4個字,定義如下:
通過對PKW區數據的讀寫,就能夠得到變頻器實際的參數設定值,并能對參數值進行修改,實現變頻器遠程的參數化,方便對變頻器進行設定。
S7-300PLC通過Profibus-DP總線通訊實現了對MM440變頻器的控制,半圓塔輪收放纜裝置在實際的使用中,減少了遠程控制柜與執行機構之間的連接電纜,提高了系統的可靠性,使變頻器的參數修改更加容易操作,可以方便根據不同工況進行快速的修改和調整。
同時變頻器的主要運行數據都可以進行監測,方便用戶使用。該裝置投入使用后,運行平穩,操作簡便,在收放纜作業中提高了生產效率,收到了用戶好評。相信類似的系統會有很廣泛的應用。
(編自《電氣技術》,原文標題為“基于Profibus-DP總線的半圓塔輪收放纜裝置控制系統的研究”,作者為王東峰、于洋 等。)