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  • 頭條大型擠壓設(shè)備Profibus-DP網(wǎng)絡(luò)通訊故障的分析與處理
    2021-03-14 作者:王紅東  |  來源:《電氣技術(shù)》  |  點擊率:
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    導(dǎo)語作者描述了Profibus-DP網(wǎng)絡(luò)出現(xiàn)通訊故障時的現(xiàn)象,分析了故障產(chǎn)生的原因,給出了解決問題的辦法。

    40MN擠壓機是我廠大管大棒技術(shù)改造時安裝的一臺大型設(shè)備,主要用于銅及銅合金管材、棒材、型材的熱擠壓,是太原重型機械廠設(shè)計制造的。在生產(chǎn)中,電氣設(shè)備運行基本正常,沒有出現(xiàn)大的問題。只是后來出現(xiàn)的DP網(wǎng)絡(luò)通訊故障,讓我們花費了很多時間,想了很多辦法,才最終把故障消除。現(xiàn)把當(dāng)時的處理方法總結(jié)出來,與讀者交流。

    1、 電氣控制系統(tǒng)簡介

    40MN擠壓機主要包括擠壓桿、擠壓筒、穿孔針、供錠機、橫向模座、壓余分離機構(gòu)、出料輥道、冷床、鋸切、液壓泵站等幾部分組成,有四個操作臺。整個電氣控制點比較散,輸入和輸出遠(yuǎn)離PLC,需要鋪設(shè)很長的電纜,不易實現(xiàn),并且也可能因為電磁干擾而使得可靠性降低。

    所以控制系統(tǒng)采用由一個主站和十個從站組成的Profibus-DP網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng),主站由S7-400 CPU414-2DP和S7-400輸入、輸出模塊組成,10個從站均采用ET200S分布式I/O,I/O為S7-300模塊。主站和其中的六個從站分布在主控制室內(nèi),其余的四個從站分布在設(shè)備周圍的四個操作臺內(nèi)。

    站與站之間用西門子專用通訊電纜連接,整個網(wǎng)絡(luò)長度將近100米,網(wǎng)絡(luò)波特率為1.5Mbps。

    2、網(wǎng)絡(luò)故障現(xiàn)象

    剛開始出現(xiàn)故障時,是設(shè)備正運行著,突然停了,而操作工可以馬上再把設(shè)備啟動起來,故障是一閃而過,看不到故障現(xiàn)象。到后來,故障時間加長,設(shè)備停后開不起來了。

    看到故障現(xiàn)象是主站CPU上SF信號燈閃爍,顯示是外部總線通訊故障,檢查發(fā)現(xiàn)是2號操作臺從站報警,ET200S的 BF信號燈閃爍,意思是本站故障或無連接報文,原因可能是I/O模塊中存在錯誤,或缺少連接到控制器的總線電纜,也可能是背板總線故障,與主站通訊中斷。

    根據(jù)故障指示,把這個從站的模塊拆掉,檢查是否有接觸不好,往往是拆拆裝裝,故障就消失了。可是過兩天突然又不行了,后來不只是2號操作臺報警,其它從站也報警,頻次越來越高。

    在線打開程序,從PLC診斷緩沖區(qū)中查看模塊信息,可以看到CPU提示的報警信息,報警信息如下(選取了其中一段):

    Event 99 of 120: Event ID 16# 39C4

    Distributed I/Os: station failure

    Address of the affected DP slave: station number: 5

    DP master system ID: 1

    Log. base address of the DP slave: Input address: 8187

    Log. base address of the DP master: 8188

    OB number: 86

    OB not found, or disabled, or cannot be started in the current operating mode

    External error, Incoming event

    01:50:44:470 pm 05/19/09

    報警故障代碼為39C4,表示分布式I/O、從站失靈到來狀況;故障發(fā)生在5號從站,5號從站診斷地址為8187,主站診斷地址為8188,當(dāng)故障發(fā)生時,系統(tǒng)調(diào)用OB86組織塊,但未找到該塊。

    3、原因分析及處理

    3.1 通訊線路問題

    故障現(xiàn)象是外部從站丟失,懷疑是通訊線路有問題。剛開始只有2號操作臺從站報警,2號臺的通訊線是從1號主操作臺接過來的。首先檢查1號、2號操作臺DP插頭接線是否可靠,屏蔽層與DP插頭的金屬片是否壓緊,終端電阻開關(guān)撥的位置對不對。

    往往在檢查過程中故障就會消失,但故障還會不定時出現(xiàn),后來又更換DP插頭,仍沒有從根本上解決問題。于是就想著更換1、2號操作臺之間通訊電纜,懷疑是通訊電纜受損,阻值增大,信號損耗引起的。

    1號、2號操作臺相距大概有20米,我們所用電纜是西門子專用雙絞通訊電纜,由于手頭暫無備品,一時無法更換。后來設(shè)備狀況越來越差,很多從站都報警,電纜總長將近一百米,由于無法判斷究竟是哪一段有問題,雖然買了一些通訊電纜,也不知道該更換哪一段,最終沒有更換。

    往往是哪個站報警,就檢查哪個站的DP插頭接線情況,模塊插接情況,有時反復(fù)檢查,故障總是在檢查的過程中消失。

    通訊線路電磁干擾也是造成網(wǎng)絡(luò)故障的主要原因,我們的現(xiàn)場布線是通訊電纜與其它控制線、動力線混在一個電纜溝里,這極容易造成干擾。

    由于平行布線的兩根電纜之間會產(chǎn)生電容耦合,因此為了避免相互之間的影響,通訊電纜與動力電纜應(yīng)避免長距離平行布線 。由于當(dāng)初設(shè)計時未把通訊線與其它線分開排布,現(xiàn)在想改已不具備條件,只有盡量把通訊線離別的電纜遠(yuǎn)一點,但仍有長距離平行布線情況。由于接地有利于保護PLC設(shè)備以及DP通訊口,消除干擾,因此對于所有的Profibus站點都進行接地檢查,檢查配電柜、操作臺外殼接地是否可靠,把每個DP插頭的接線嚴(yán)格按網(wǎng)絡(luò)布線規(guī)范重新接線。

    Profibus網(wǎng)絡(luò)布線規(guī)范要求:電纜在DP插頭內(nèi)接線時,應(yīng)將外部編織網(wǎng)屏蔽層剝開,把鋁箔屏蔽層壓在插頭內(nèi)的金屬片上,該金屬部分是與插頭外部的金屬部分相連的,當(dāng)將插頭插在CPU或者ET200M等設(shè)備的DP口上時,就通過設(shè)備連接到了安裝底板,而安裝底板一般是連接在柜殼上并接地的,從而實現(xiàn)了屏蔽層的接地。

    另外還要保證屏蔽層不能剝開的太長,否則通訊線芯會暴露在空間,成為容易受干擾的“天線”。 通訊電纜在進/出電柜時,把電纜的外層屏蔽層進行接地處理。這樣避免外部的干擾信號進入電柜,同時也避免柜內(nèi)產(chǎn)生的干擾對外部設(shè)備造成影響。通過規(guī)范接線,設(shè)備狀況大有改觀,報警次數(shù)明顯減少,但沒有根除。

    3.2 24V電源問題

    原來每個站都是由一個單獨的24V電源給本站的 CPU或ET200S及背板總線、輸入模塊供電,所有輸出模塊由單獨的24V供電。剛開始報2號操作臺從站丟失故障時,曾懷疑2號操作臺從站24V電源供電有問題,反復(fù)測量24V電源,沒發(fā)現(xiàn)異常。

    又懷疑是設(shè)備在運行過程中,模塊輸入點外部線路可能有瞬間接地或短路的現(xiàn)象,造成24V電源短時故障。隨著后來很多從站都報警,由于輸入點比較多,無法確認(rèn)是哪兒出了問題。

    為了排除輸入點外部線路引起的故障,于是就增加一個24V電源,專給 CPU和ET200S及背板總線供電,讓每個站的24V電源只給本站的輸入點供電,這樣若是外部輸入線路有問題,就不會影響通訊了。

    更改后,設(shè)備正常運行了一天,又出現(xiàn)一個新的問題,CPU讀不到編碼器的數(shù)據(jù)。在1號主操作臺從站,ET200S機架上裝有一塊SM338模塊,模塊上接有三個絕對值編碼器,分別檢測擠壓桿、擠壓筒、穿孔針的位置。

    CPU讀不到數(shù)據(jù),設(shè)備就無法運行。檢查SM338模塊電源,正常,于是更換一個新的模塊,還是讀不到數(shù)據(jù)。翻閱SM338模塊說明,在布線規(guī)則上看到,編碼器的輸出接地不應(yīng)與CPU的接地隔離。

    突然明白了,原來現(xiàn)在SM338模塊所用電源是從站的電源,而CPU及ET200S所用電源是新增加的,兩者沒有共地。共地后正常。只是有一點不明白,為什么沒共地前還能正常工作一天?

    編碼器問題解決后,設(shè)備正常運行了幾天,沒有出現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)的問題,當(dāng)時想著問題可能解決了,可不久故障又發(fā)生了。

    4、故障消除

    由于前期在外部線路中未找到故障點,問題一直不能解決,所以就考慮在程序上做些文章,看能否把故障給消除掉。

    4.1 在程序中增加機架故障組織塊(0B86)

    OB86的功能是當(dāng)出現(xiàn)擴展機架、DP主站系統(tǒng)或分布式I/O從站故障(當(dāng)?shù)絹砘螂x去事件時)時,CPU的操作系統(tǒng)就自動調(diào)用0B86,如果0B86未編程,當(dāng)檢測到這類故障時,CPU就變?yōu)镾TOP方式。40MN擠壓機CPU報警信息提示,當(dāng)故障產(chǎn)生時,系統(tǒng)想調(diào)用OB86塊而未找到,所以在程序中增加了0B86塊。

    下載之后,一旦故障,系統(tǒng)將調(diào)用OB86來處理故障,同時跳過該錯誤。希望當(dāng)設(shè)備出現(xiàn)故障時,CPU能調(diào)用到0B86塊,而不是直接進入STOP狀態(tài),避免設(shè)備停機。但實際并未達到效果,當(dāng)出現(xiàn)故障時,CPU還是進入了停機狀態(tài)。

    4.2 修改Profibus-DP總線參數(shù)

    打開程序,點擊硬件組態(tài)Hardware,顯示PLC硬件組態(tài)圖,雙擊Profibus-DP總線,進入“屬性-DP主站系統(tǒng)”,在這個界面上有一個“屬性”按鈕,點擊進入,選“網(wǎng)絡(luò)設(shè)置”界面,顯示有“傳輸率”和“配置文件”。

    在“配置文件”中原選項為“DP”,更改為“自定義”,再點擊旁邊“總線參數(shù)”按鈕,進入“總線參數(shù)”界面,這個界面上有一個“重試限制” 選項,原默認(rèn)值為1,更改為5,目的是當(dāng)某一個從站與主站通訊不上時,讓CPU重新多連接它幾次,希望在CPU多次連接過程中,系統(tǒng)能正常,這樣設(shè)備就不會因為瞬間故障而停機。

    修改參數(shù)后,設(shè)備停機次數(shù)減少,對于一閃而過的故障確實能起作用,但對于長時間出現(xiàn)的故障,還是會停機,不能從根本上解決問題。

    4.3 修改波特率

    原設(shè)計中Profibus-DP網(wǎng)中數(shù)據(jù)傳輸率為1.5Mbps,在一個DP網(wǎng)絡(luò)中,一個區(qū)段的最大電纜長度是由傳輸率所決定,西門子公司建議的Profibus-DP網(wǎng)絡(luò)中一個區(qū)段的波特率所允許的電纜長度如表1。

    大型擠壓設(shè)備Profibus-DP網(wǎng)絡(luò)通訊故障的分析與處理

    表1 Profibus-DP網(wǎng)絡(luò)中波特率與電纜長度的關(guān)系

    從表中看出若波特率為1.5Mbps,電纜長度最大允許200米,實際上40MN油壓機整個網(wǎng)絡(luò)電纜長度也不超過100米,原設(shè)計選擇1.5Mbps應(yīng)該沒問題。但DP通訊實質(zhì)上就是串行通訊,走的是485協(xié)議,它的通訊質(zhì)量是和距離有關(guān)系的。

    在通訊距離一定時,波特率越低,傳輸數(shù)據(jù)的穩(wěn)定性越好,通訊質(zhì)量越高。降低波特率,會增加CPU掃描周期,但對擠壓機這樣大型設(shè)備,增加一點時間,各部位動作應(yīng)該不會受到實質(zhì)的影響。

    于是就試著把波特率從1.5Mbps修改為500Kbps,沒想到修改后設(shè)備故障馬上消除了,而且這個網(wǎng)絡(luò)問題以后再也沒有出現(xiàn)過,40MN擠壓機的網(wǎng)絡(luò)問題就這樣解決了。

    5、 后續(xù)疑問

    40MN擠壓機現(xiàn)在一直正常運行,困擾擠壓機的網(wǎng)絡(luò)問題已經(jīng)過去很長時間了,但造成網(wǎng)絡(luò)通訊問題的真正原因到底是什么?我覺得可能是通訊電纜受損造成的,只是沒有檢測手段,無法確定是那一段有問題;也可能是電磁干擾造成的。

    編自《電氣技術(shù)》,原文標(biāo)題為“40MN擠壓機Profibus-DP網(wǎng)絡(luò)通訊故障分析與處理”,作者為王紅東。

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