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  • 頭條GE 9FB燃氣機組起動中,LCI裝置晶閘管單元燒毀的分析
    2021-03-15 作者:王正元  |  來源:《電氣技術》  |  點擊率:
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    導語華能天津煤氣化發電有限公司的研究人員王正元,在2019年《電氣技術》增刊1中撰文,以一起燃氣機組起動中LCI裝置晶閘管單元燒毀為案例,介紹9FB燃氣機組靜態變頻起動的流程,并剖析了GE LS2100e系統的特點。從LS2100e系統的設計、維護、缺陷等方面,分析了燃氣機組起動中LCI裝置晶閘管單元燒毀事故發生的主要原因,并提出對LS2100e系統日后運行和維護的建議。

    2018年5月5日,某電廠GE 9FB燃氣機組連續5次起動失敗,直至LCI裝置負荷柜內晶閘管單元燒毀。起動中,MarkVIe系統告警窗中屢次顯示,“52SS SOURCE ISOLATOR BREAKER CLOSED Inactive”、“LOSS OF 52SS FEEDBACK Active”,即“52SS開關跳閘”、“52SS閉合反饋信號消失”等信息。

    在幾次起動中,冷卻水電阻率不斷下降,52SS開關柜所配置的保護均未動作。為了分析此次故障,本文將結合燃氣機組整體起動流程,介紹LS2100e系統的特點,找出故障發生的原因。

    1 燃氣機組整體起動的介紹

    燃氣機組的起動流程是在MarkVIe系統的控制下進行,從而完成發電機由“靜態發電機—同步電機—同步發電機”的狀態轉變。LCI裝置向定子提供三相交流電源,勵磁裝置向轉子提供直流電源。形成定子磁場與轉子磁場的相互作用,產生電磁轉矩,使靜態發電機轉變為同步電機運行,并拖動同軸的燃機透平開始升速。至一定速度后,LCI、勵磁裝置退出,通過開關位置的變化,使同步電機轉變為同步發電機。

    燃氣機組發電機電氣主接線圖如圖1所示。GE 9FB燃氣機組整體起動過程可以分為以下4個階段,即同步起動階段、清吹及點火階段、升速階段和起勵建壓階段。

    1.1 同步起動階段

    MarkVIe發出起動指令,勵磁系統轉為靜態變頻起動模式,合52ET(10kV起動勵磁變開關),合41AC-2(起勵交流電源開關),合41E-DC(滅磁開關),合52SS(10kV起動隔離變開關),合89MD(LCI中壓柜刀閘),分89ND(中性點刀閘),分41AC-1(自并勵交流電源開關),合89SS(LCI裝置的隔離開關)。在反饋信號被MarkVIe系統確認后,靜態發電機轉變為同步電機狀態,起動成功。

    MarkVIe發出轉速指令至LCI裝置,發電機(此時為同步電機狀態)在盤車轉速下起動,升速至705r/min。

    GE 9FB燃氣機組起動中,LCI裝置晶閘管單元燒毀的分析

    圖1 燃氣機組發電機電氣主接線圖

    1.2 清吹及點火階段

    至705r/min后,進行16.6min的清吹階段。清吹結束后,LCI、勵磁系統退出,待轉速降至420r/min,燃機點火。LCI、勵磁系統重新投入運行。

    1.3 升速階段

    燃機轉速升至2730r/min后,LCI、勵磁系統退出。根據MarkVIe指令,分41E-DC(滅磁開關),分41AC-2(起勵交流電源開關),合41AC-1(起勵交流電源開關),分89SS(LCI裝置的隔離開關),合89ND(中性點刀閘)。在開關反饋確認后,LCI退出,勵磁系統切換至自動模式,同步電機狀態轉成同步發電機狀態。

    1.4 起勵建壓階段

    燃機轉速升至2940r/min時,勵磁系統重新起動運行,合41E-DC(滅磁開關),執行起勵建壓程序。

    2 LS2100e系統特點介紹

    LS2100e系統是由美國GE公司為9FB燃氣機組配置的最新靜態起動裝置。功率柜采用水冷系統??刂葡到y信息化程度高是LS2100e系統的最大特點。

    2.1 冷卻系統配置

    LS2100e系統采用水冷卻系統,主要用于功率柜內晶閘管單元的冷卻。熱交換器外部與閉式水系統相連,通過三通閥門對冷卻水系統進行調節。一般情況下,三通閥門只被設置為內部循環,由水泵驅動除鹽水經去離子罐、活性炭罐,為濾波器和整流器進行冷卻,如圖2所示。

    GE 9FB燃氣機組起動中,LCI裝置晶閘管單元燒毀的分析

    圖2 LS2100e冷卻系統圖

    2.2 控制系統板件配置

    LSGI靜態變頻起動門極觸發板是整個控制系統的核心板件,其功能模塊如圖3所示。采用以太網的方式,與UCSB控制單元進行數據交換,實現對功率橋路的控制。通過FCSA板(電流反饋板)、NATOG3板(電壓反饋板),將功率橋的電流、電壓信號送入控制柜內的LSGI板;通過晶閘管單元上的FHVA板(高壓選通接線板)與FGPA板(門極脈沖放大板),將各晶閘管的觸發命令及晶閘管接受觸發后的狀態等相關數據,送入控制柜內的LSGI板進行處理。

    LSGI板采集冷卻水系統中溫度和電阻率作為正常起動的判據。同時,對LSGI板配置了一個功率柜過電流保護,它從FGPA板獲得反饋的晶閘管單元狀態,判定功率柜內是否存在過電流。它的起動條件是,52SS開關合閘反饋接點送入LSGI板。

    3 故障排查

    在燃氣機組第5次起動前,對冷卻水系統進行了停泵操作,更換了活性炭過濾罐。再次起動水泵,就地冷卻水電阻率已符合起動要求(>1Ω?m)。為了排除52SS開關偷跳的可能性,將52SS開關更換成同型號的備用開關。

    在靜態變頻起動開始后、燃氣機組發電機轉速至80r/min時,負荷柜內發生了爆炸,伴有火星及濃煙噴出,52SS開關跳閘,靜態變頻起動失敗。

    GE 9FB燃氣機組起動中,LCI裝置晶閘管單元燒毀的分析

    圖3 LSGI靜態變頻起動門極觸發板功能模塊圖

    3.1 就地硬件檢查

    就地檢查LS2100e系統,發現控制柜和源柜無異常。當打開負載柜時,發現逆變回路A相內的4T3、4T2兩塊晶閘管單元已經發黑。其中,晶閘管單元(4T3)內FHVA板上兩個二極管被擊穿且已碳化,冷卻板上一塊電阻(UXP/600 10KJ)完全燒毀。逆變回路中受損晶閘管單元的位置示意圖如圖4所示。

    3.2 SOE信息檢查

    從MarkVIe系統的SOE信息中,可以推斷出事故發生時燃氣機組的起動狀態,這樣有利于對事故原因的分析。發生晶閘管單元燒毀時的順控信息見表1。

    16:39:30 MarkVIe系統已做好起動準備。5s后,所有報警信息已復歸完畢。MarkVIe系統發出起動指令,合52ET(10kV起動勵磁變開關),合41AC-2(起勵交流電源開關),合41E-DC(滅磁開關),使勵磁裝置完成起勵回路的送電。16:46:10 MarkVIe繼續發起動指令給LS2100e靜態變頻起動系統,合52SS(10kV起動隔離變開關),合89MD(LCI中壓柜刀閘),合89SS(LCI裝置的隔離開關),使LCI裝置起動回路完成送電。

    16:46:39 52SS閉合反饋信號消失(LOSS OF 52SS FEEDBACK),LCI起動失敗。同時,MarkVIe系統再次發出起動指令給LS2100e靜態變頻起動系統,52SS閉合反饋信號恢復。燃氣機組發電機轉速開始升速。16:47:01 52SS閉合反饋再次信號消失,負荷柜內發生了爆炸。

    3.3 晶閘管單元的檢查

    晶閘管單元采用空心鋼殼冷卻板,冷卻板內流動著冷卻水,板上分別布置了4個10Ω緩沖電阻(型號:UXP/600 10RK)和1個10kΩ均壓電阻(型號:UXP/600 10KJ),電阻容量均為600W。晶閘管單元內的可控硅也被固定在空心鋼殼冷卻板上,FHVA板(高壓選通接口板)被固定在冷卻板的上沿。晶閘管單元接線圖如圖5所示。

    GE 9FB燃氣機組起動中,LCI裝置晶閘管單元燒毀的分析

    圖4 逆變回路中受損晶閘管位置示意圖

    GE 9FB燃氣機組起動中,LCI裝置晶閘管單元燒毀的分析

    表1 發生晶閘管單元燒毀時的順控信息

    GE 9FB燃氣機組起動中,LCI裝置晶閘管單元燒毀的分析

    圖5 晶閘管單元接線圖

    在對4T2、4T3晶閘管單元進行檢查的過程中,發現兩處的均壓電阻均發生燒毀的現象。根據燒毀現象可以分析出,在逆變回路中,晶閘管的開通和關斷頻率十分頻繁。當可控硅關斷時,因回路中電感L的存在,電流IL不能發生突變,因而形成分流電流Ics流入RC緩沖回路,將能量儲能到了電容CS中。

    同時,在晶閘管兩端產生很高的尖峰電壓UKA,RC緩沖回路的作用就是維持動態均壓。均壓電阻RE的作用是平衡晶閘管兩端的反向電壓降,維持靜態均壓。晶閘管單元原理如圖6所示。

    GE 9FB燃氣機組起動中,LCI裝置晶閘管單元燒毀的分析

    圖6 晶閘管單元原理圖

    從現場情況來看,均壓電阻被燒毀,說明可控硅在關斷過程中,所儲存的能量不能及時消耗掉,是導致事故發生的主要原因。

    4 事故原因分析

    4.1 緩沖回路配置存在問題

    RC緩沖回路對抑制晶閘管單元的關斷浪涌電壓存在良好的效果。晶閘管關斷時,能量儲存在緩沖電容CS內;開通時,存儲的能量在緩沖電容CS中釋放。如果緩沖電容CS和緩沖電阻RS的值選擇不當,就會造成緩沖電阻或是均壓電阻燒毀。

    晶閘管開通時會產生過電壓,對緩沖電阻RS影響最大。在滿足吸收儲存能量效果的前提下,應當充分考慮電阻的消耗功率,電阻不能選得過大,因此電阻大概定在20~30Ω之間。而在LS2100e系統中緩沖電阻被設計為40Ω。

    事故中被燒毀的電阻為均壓電阻,根據國內南瑞繼保公司的同容量靜態變頻起動裝置,晶閘管單元配置的均壓電阻為32kΩ、1000W。而LS2100e系統的均壓電阻設計為10kΩ、600W,阻值選型可能稍小,需要重視。

    4.2 冷卻能力下降

    經過多次試驗,在冷卻水水質合格的前提下,LS2100e系統絕緣值與冷卻水電阻率成正比關系,與閉式水溫度呈反比關系。在多次起動過程中,冷卻水的溫度在不斷上升,電阻率在不斷下降。雖然冷卻水電阻率沒有低于下限值,但冷卻的效果下降明顯。

    從圖4中可以看出,此次燒毀的緩沖電阻,位于逆變橋路中晶閘管集中的區域。冷卻效果的降低,對緩沖電阻的散熱存在一定的影響,也是事故發生的主要因素。

    4.3 功率橋過電流保護被忽視

    LSGI靜態變頻起動門極觸發板為功率柜提供了一個過電流保護,但保護動作信息卻沒有出現在MarkVIe系統告警窗中。維護人員在事故前不清楚該功能,以至于在多次發生52SS開關跳閘后,仍沒有檢查功率柜相關元器件是否出現故障。這樣的設計缺陷,是導致此次事故不斷加劇的次要因素。

    5 靜態變頻起動裝置的維護觀點

    5.1 熟悉相關板件功能,提升故障判斷能力

    在本次事故中,其中一個原因是LSGI板的反應功率柜過電流保護功能不清楚,從而使得檢修人員被其他告警信息所誤導,導致在原因未能查明的基礎上多次起動機組,最終造成晶閘管單元燒毀。因此,熟悉LS2100e系統相關板件功能,是真正做到有效維護的基礎。

    5.2 加強有效巡視,重點檢查冷卻水參數

    目前燃氣機組電廠在國內一般作為調峰機組使用。日開夜停非常頻繁,因此增加了LCI裝置變頻起動的次數,做好變頻器的巡視工作對燃氣機組電廠非常重要。變頻起動器在每次完成機組起動后,應由運行人員對功率柜內進行詳細檢查,用測溫槍對每個可控硅單元及水冷卻管道進行測量與記錄,確保設備健康程度。

    同時,重點加強對冷卻水電阻率數值的監視,定期更換冷卻水、活性炭濾芯和去離子設備,使電阻率保持在4Ω?m左右。保證在燃機機組兩次起動間,有足夠的時間間隔恢復冷卻水系統的相關參數。

    5.3 加強定期維護工作

    定期維護工作主要包括清掃、絕緣檢查、可控硅的短路檢查、可控硅觸發試驗等:

    • ①清掃工作,要求在LS2100e設備處于斷電隔離狀態下進行,對交直流電抗器、控制柜、功率柜等設備應用毛刷和吸塵器進行清潔;
    • ②因LS2100e設備采用水冷卻系統,做好絕緣檢查是極其重要的;
    • ③需要使用2500V檔位的絕緣表對一次電氣設備進行絕緣測試(控制回路必須有效隔離);
    • ④使用萬用表測量可控硅陽極和陰極之間的電阻,直流電阻應大于500kΩ;
    • ⑤借助GE公司的Toolbox軟件觸發各橋路的可控硅,并使用專用示波器對可控硅的觸發極進行電流和電壓波形的測試。

    6 結論

    此次LS2100e系統負荷柜晶閘管單元燒毀,為靜態起動裝置的維護提出了較高的要求:

    • ①要了解燃氣機組順控起動的步驟,掌握燃機靜態起動中LS2100e系統順控系統流程,為故障的處理指明方向;
    • ②要克服語言障礙,真正了解LS2100e靜態變頻起動系統的原理、硬件及軟件;
    • ③根據此次事故中已總結出的相關經驗,認真做好今后的檢修維護工作。
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