武漢石化余熱1#發電機的轉子滑環在運行中產生電火花,影響設備的安全運行。停機后,技術人員對轉子滑環進行了檢查,發現機組轉子滑環磨損嚴重,見圖1、圖2。
圖1
圖2
如圖1所示,滑環磨損部分呈較規則的平行排列,經測量各平行磨損部分頂部與碳刷邊重合。如圖2所示,磨損部分頂部呈較規則的矩形,但尾部則呈不規則狀。用手觸摸磨損部分,可明顯感覺到磨損部分有凸起,其表面呈不規則凹凸。
經現場測量和計算,磨損部分凸起最高達400μm,并且每條磨損帶均為頂部最厚,尾部最薄。我們將磨損帶刮下送至檢驗部門檢驗,發現其成分為:C、Fe、O、H及部分微量雜質。
經過分析我們認為滑環磨損有以下原因:
(1)滑環表面氧化
機組在投用前停用時間較長,雖然每天都進行盤車,但盤車使轉子轉動的弧度是相同的,即每隔一天,碳刷在轉子滑環表面停留的位置是相同的。又由于機組所處的環境水汽較大,這樣滑環與碳刷接觸面部分就出現了氧化,機組停運的時間越長,氧化就越厲害。久而久之,滑環表面就出現了排列較規則的粒狀銹斑。
(2)碳刷質量不過關
碳刷碳粉與膠的混合比例不對,造成碳刷過硬,過硬的結果是碳刷在運行過程中容易崩塊,產生較硬的顆粒對滑環表面產生了影響。我們在前面所檢驗的磨損帶,就是鐵銹和碳刷中的碳粉、膠質混合經高溫灼燒產生的。
(3)機組現場空氣濕度較大
由于武漢石化屬沿江企業所處長江邊,夏季空氣濕度一般在90%以上,極為潮濕,機組長期未運行,滑環等直接暴露在空氣當中的金屬材質極易氧化。
(1)方法的確定
當滑環表面磨損后,要將滑環表面加工平整。以前滑環的加工是將發電機轉子抽出來,送到機床上進行加工,費時費力。為了縮短檢修工期,我們決定設計并制作專用工具,在不抽出轉子的情況下,現場實施滑環表面修復。
(2)設計思路
發電機滑環在發電機端蓋和軸承座之間(如圖3所示),空間位置狹窄,決定用車床的加工方法對滑環表面進行加工。根據車床車削原理,要想對滑環表面進行修復加工,必須滿足以下條件:滑環應能作回轉運動;應有一把刀具沿軸向作直線運動;刀具還應能沿徑向作直線運動(如圖4所示)。這樣就能實現現場車削,完成滑環表面的修復。
圖3 發電機滑環位置示意圖
圖4 滑環車削示意圖
(3)車削方法
為了固定刀具,我們制作了專用刀架和夾刀器(見圖5),并利用碳刷架固定孔和軸承箱固定螺絲進行了固定,安裝方法見圖6。
圖5 刀架和夾刀器
圖6 安裝圖
將刀具固定好并手動入刀后,我們啟動盤車裝置,使滑環與刀具相對運動,這樣就使得刀具開始車削滑環,見圖7。
圖7 現場車削過程圖
現場修復后,滑環表面滿足要求;刀架和夾刀器制作簡單,安裝找正方便;修復不必將轉子抽出,節省了大量人力和物力,使檢修工期由15天縮短為1天,同時避免了轉子因拆卸、運輸而造成的碰撞和變形。機組滑環自處理至今運行情況良好再未發現打火現象。
為了防范類似事件再次發生,我們要從以下方面著手:
(1)機組在停機一段時間后投運前,必須檢查滑環表面的光潔度,防止氧化層生成(尤其在空氣濕度較大的地區),仔細清理滑環表面,特別對滑環冷卻孔也要進行認真清理。
(2)機組運轉過程中,應認真巡視發電機轉子的運行情況,若發現滑環與碳刷間有火花產生就要弄清火花產生的原因,爭取盡快處理。機組運行過程中,在確保安全的前提下,應測試并分析碳刷電流分布密度是否發生變化,如有必要應盡快安排停機處理。
(3)南方地區尤其是沿江、沿海企業,由于空氣濕度大,容易發生滑環表面氧化,在每次機組停運時,要對滑環表面進行防氧化處理,建議在滑環表面涂一層凡士林,再用塑料保鮮膜包好。在機組啟動前,應注意必須將防氧化層清理干凈。
本文編自《電氣技術》,原文標題為“發電機轉子滑環現場修復的探討”,作者為李維。