電力變壓器是電力系統(tǒng)中最關鍵的設備之一,它承擔著電壓變換,電能分配和傳輸,并提供電力服務。因此,變壓器的正常運行是對電力系統(tǒng)安全、可靠、優(yōu)質、經(jīng)濟運行的重要保證,必須最大限度地防止和減少變壓器故障和事故的發(fā)生。
但由于變壓器長期運行,故障和事故總不可完全避免,且引發(fā)故障和事故又出于眾多方面的原因。如外力的破壞和影響,不可抗拒的自然災害,安裝、檢修、維護中存在的問題和制造過程中遺留的設備缺陷等事故隱患,特別是電力變壓器長期運行后造成的絕緣老化、材質劣化及預期壽命的影響,已成為發(fā)生故障的主要因素。
在變壓器故障診斷中,通過變壓器油色譜分析這種化學檢測方法,對于及早發(fā)現(xiàn)變壓器內部存在的潛伏性故障及其發(fā)展程度非常有效,而油中氣體各種組分含量的多少與故障的性質及程度直接有關。
油浸電力變壓器主要的絕緣材料是絕緣油及固體絕緣材料絕緣紙、紙板和木塊等,在正常情況下,油浸電力變壓器內的油/紙絕緣材料,在熱和電的作用下,會逐漸老化、變質,并分解出少量的氣體(主要包括H2、甲烷CH4、乙烷C2H6、乙烯C2H4、乙炔C2H2、一氧化碳CO、二氧化碳CO2)等。當變壓器內部發(fā)生過熱性故障、放電性故障或內部絕緣受潮時,這些氣體的含量會迅速增加,有關油浸電力變壓器油紙絕緣材料與熱分解氣體的關系可以歸納如下:
(1)絕緣油在300~800℃時,熱分解產(chǎn)生的氣體主要是低分子烷烴(甲烷、乙烷)和低分子烯烴(乙烯、丙烯),也含有氫氣。
(2)絕緣油暴露于電弧之中時,分解氣體大部分是氫氣和乙炔,并有一定量的甲烷、乙烯。
(3)局部放電時,絕緣油分解的氣體主要是氫氣和少量甲烷,除此之外,還有較多的乙炔。
(4)絕緣紙在120~150℃長期加熱時,產(chǎn)生一氧化碳和二氧化碳,且后者是最主要成份。
(5)絕緣紙在200~800℃下熱分解時,除產(chǎn)生碳的氧化物之外,還含有氫烴類氣體,CO/CO2比值越高,說明熱點溫度越高。
變壓器的內部故障,就其故障現(xiàn)象來看,主要有熱性故障和電性故障。
1 熱性故障
熱性故障是由于有效熱應力所造成的絕緣加速劣化,具有中等水平的能量密度。如果熱應力只引起熱源處絕緣油分解時,所產(chǎn)生的特征氣體主要是甲烷和乙烯,二者之和一般占總烴的80%以上。而且隨著故障點的溫度升高,乙烯所占的比例將增加。
通常熱性故障是不產(chǎn)生乙炔的,一般低于500℃的過熱時,C2H2的含量不會超過總烴的2%,而嚴重過熱時,C2H2的最大含量也不超過烴總量的6%。當過熱涉及固體絕緣材料時,除產(chǎn)生上述氣體之外,還產(chǎn)生大量的一氧化碳和二氧化碳。
2 電性故障
電性故障是在高電應力作用下所造成的絕緣劣化,變壓器內部電弧放電其故障特征氣體主要是乙炔和氫氣,其次是大量的乙烯和甲烷,乙炔一般占烴總量的20~70%,氫占氫烴總量的30~90%,并且在絕大多數(shù)情況下,乙烯含量高于甲烷。
火花放電其特征氣體也是以乙炔和氫氣為主,但因故障能量較小,一般烴總量不高,油中溶解的乙炔在烴總量中所占比例可達25~90%,乙烯含量約占烴總量的20%以下,氫氣亦占氫烴總量的30%以上。
局部放電產(chǎn)生的氣體,主要依放電能量密度的不同而不同,一般烴總量不高,其主要成分是氫氣,其次是甲烷,通常氫氣占氫烴總量的90%以上,甲烷與烴總量之比大于90%,當放電能量密度增高時也可以出現(xiàn)乙炔,但乙炔在烴總量中所占的比例一般不超過2%。
3 受潮
當變壓器內部進水受潮時,油中水份和含濕雜質易形成“小橋”或者絕緣中含有氣隙均能引起局部放電,而產(chǎn)生氫氣,還因為水分在電場作用下的電解作用和水與鐵的化學反應,也可產(chǎn)生大量的氫氣,電力變壓器不同的故障類型產(chǎn)生的主要和次要氣體組分如表1所示。
表1 不同故障類型產(chǎn)生的氣體組分
通常變壓器油色譜分析中C2H2的產(chǎn)生與變壓器內部放電性故障有關,因此我們在日常檢測中如發(fā)現(xiàn)變壓器油色譜分析中含有C2H2時,當即引起高度重視,分析查找原因,判斷變壓器內部是否存在故障。
雖然GB/T 7252-2001變壓器油中溶解氣體分析和判斷導則中規(guī)定220KV及以下變壓器油中溶解氣體含量C2H2的注意值為5μL/L,但是變壓器油中溶解氣體C2H2含量如果從無到有,雖在注意值以下,也應引起足夠的重視。
(1)35kV臺門變#1主變,設備型號SZ7-10000/35±3×2.5%/10.5kV,自2007年8月投運以來油色譜一直正常,在2010年3月30日定期檢測時發(fā)現(xiàn)油中溶解氣體C2H2含量為2.9μL/L,在接下來的跟蹤中C2H2含量緩慢增長,試驗數(shù)據(jù)如表2所示。
表2 35kV臺門變#1主變油色譜試驗數(shù)據(jù)(μL/L)
(2)35kV桃花變#1主變,設備型號SZ10-20000/35±3×2.5%/10.5kV,2009年10月投運以來油色譜一直正常,在2011年6月30日定期檢測中發(fā)現(xiàn)油中溶解氣體C2H2含量為5.6μL/L,在接下來的跟蹤中C2H2含量變化不大,試驗數(shù)據(jù)如表3所示。
表3 35kV桃花變#1主變油色譜試驗數(shù)據(jù)(μL/L)
(3)35kV新港變#1主變,設備型號SZ10-20000/35±3×2.5%/10.5kV,投運以來油色譜也一直正常,在2011年4月25日定期檢測中發(fā)現(xiàn)油中溶解氣體C2H2含量為2.24μL/L,在接下來的跟蹤中C2H2含量變化不大,試驗數(shù)據(jù)如表4所示。
表4 35kV新港變#1主變油色譜試驗數(shù)據(jù)(μL/L)
分析這三臺主變壓器的油色譜試驗數(shù)據(jù),均為氣體組分中出現(xiàn)C2H2含量,其它氣體組分H2、CH4、C2H6、C2H4、一氧化碳CO、二氧化碳CO2變化不大,也不能用三比值法進行判斷。檢查這三臺主變壓器的檢修記錄,從未進行過帶油補焊以及可能引起的外部油污染,且電氣試驗一直來均正常,所以基本可以排除變壓器內部的過熱性和放電性故障,認為最大可能是有載分接開關滲漏引起。
于是對這三臺主變壓器停電進行有載分接開關檢查,均發(fā)現(xiàn)有載分接開關筒體端部密封圈滲漏,使有載分接開關的油漏向主變本體,致主變油色譜中出現(xiàn)C2H2含量,經(jīng)處理后三臺主變壓器油色譜均恢復正常。
電力變壓器內部發(fā)生過熱性故障、放電性故障或內部絕緣受潮時,油中溶解氣體氫H2、甲烷CH4、乙烷C2H6、乙烯C2H4、乙炔C2H2、一氧化碳CO、二氧化碳CO2的含量會迅速增加,而乙炔C2H2的產(chǎn)生多與變壓器內部的放電性故障有關。
但是油色譜中僅出現(xiàn)C2H2含量,而其它組分含量無變化時,需綜合分析變壓器的歷史運行檢修情況,如有載調壓變壓器中切換開關油室的油是否向變壓器主油箱滲漏,變壓器曾經(jīng)有過故障,而故障排除后絕緣油未經(jīng)徹底脫氣,部分殘余氣體仍留在油中,變壓器是否油箱進行過帶油補焊,原注入的油是否就含有C2H2等,在排除歷史情況后多數(shù)是由有載分接開關油室的油向變壓器主油箱滲漏引起。
(編自《電氣技術》,作者為胡發(fā)明。)