某電廠220kV升壓站出線SF6斷路器A相儲(chǔ)能機(jī)構(gòu)長(zhǎng)期動(dòng)作異常,在斷路器合閘之后,其儲(chǔ)能機(jī)構(gòu)的動(dòng)作次數(shù)隨時(shí)間的推移逐漸增加,設(shè)備運(yùn)行存在較大的安全隱患。斷路器型號(hào):ELFSP4-1,額定電壓:252kV,操作機(jī)構(gòu)型號(hào):HMA4型,生產(chǎn)廠家:瑞士ABB公司,投產(chǎn)日期為1996年。
1.1 儲(chǔ)能機(jī)構(gòu)的動(dòng)作頻率超常
該斷路器A相斷路器儲(chǔ)能機(jī)構(gòu)投產(chǎn)運(yùn)行14年的時(shí)間里總動(dòng)作次數(shù)達(dá)37萬余次,動(dòng)作頻率約為每天70次左右,遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過其他斷路器儲(chǔ)能機(jī)構(gòu)5至10天動(dòng)作補(bǔ)壓1次的平均水平。
1.2 儲(chǔ)能電機(jī)動(dòng)作次數(shù)非線性
經(jīng)觀察,該斷路器合閘之后,其儲(chǔ)能機(jī)構(gòu)的動(dòng)作次數(shù)統(tǒng)計(jì)見表1所示。由表中數(shù)據(jù)看出,其儲(chǔ)能機(jī)構(gòu)每天的動(dòng)作次數(shù)隨斷路器合閘之后時(shí)間的推移而不斷增加。
表1 斷路器儲(chǔ)能機(jī)構(gòu)動(dòng)作次數(shù)統(tǒng)計(jì)
1.3 儲(chǔ)能彈簧的下降速度非線性
經(jīng)觀察,該斷路器合閘后,儲(chǔ)能電機(jī)約運(yùn)行20秒,待到電機(jī)下次動(dòng)作時(shí),儲(chǔ)能彈簧釋能下降約14mm。但這14mm并非勻速下降的,開始的1天內(nèi),約下降10mm,后面的4mm下降較慢,大約需要3天時(shí)間。
1.4 儲(chǔ)能時(shí)間和動(dòng)作次數(shù)成反比
當(dāng)該斷路器運(yùn)行一段時(shí)間,其儲(chǔ)能機(jī)構(gòu)處于每天動(dòng)作約55至60次的水平時(shí),經(jīng)觀察儲(chǔ)能電機(jī)每次動(dòng)作時(shí)間約為2秒。在保證安全的情況下,手動(dòng)斷開儲(chǔ)能電機(jī)電源,等液壓降至“閉鎖重合閘”報(bào)警時(shí)再投入電機(jī)電源(此時(shí)彈簧釋能下降約20mm),電機(jī)動(dòng)作時(shí)間約4秒,試驗(yàn)之后的24小時(shí)內(nèi)只動(dòng)作了26次。
2.1 液壓回路存在漏點(diǎn)
圖1為合閘狀態(tài)下的SF6斷路器結(jié)構(gòu)圖,圖中紅色區(qū)域?yàn)橐簤夯芈犯邏翰糠郑{(lán)色區(qū)域?yàn)橐簤夯芈返蛪簠^(qū)域。經(jīng)詳細(xì)檢查,該斷路器本體未有漏油的痕跡,且油鏡油位指示正常,證明斷路器液壓回路沒有外漏現(xiàn)象。
2.2 液壓回路閥門部件存在輕微泄漏
液壓回路油泵出口逆止閥、泄油調(diào)節(jié)閥、壓力安全閥、堵塞栓等地方如果存在輕微泄漏,則泄漏量應(yīng)是一個(gè)常量,儲(chǔ)能機(jī)構(gòu)的動(dòng)作次數(shù)不應(yīng)存在非線性的特點(diǎn)。
2.3 跳閘速度調(diào)節(jié)孔、合閘速度調(diào)節(jié)孔堵塞
液壓回路跳閘速度調(diào)節(jié)孔、合閘速度調(diào)節(jié)孔如果存在堵塞現(xiàn)象,則斷路器應(yīng)表現(xiàn)為分合閘不正常,因分其合閘功能未出現(xiàn)異常,故排除可能。
圖1 合閘狀態(tài)下的SF6斷路器結(jié)構(gòu)圖
3.1 動(dòng)作特點(diǎn)分析
儲(chǔ)能電機(jī)頻繁動(dòng)作。儲(chǔ)能彈簧確實(shí)釋能下降了,說明斷路器液壓回路的高壓部分存在向低壓部分微量泄漏的情況。
儲(chǔ)能電機(jī)動(dòng)作次數(shù)非線性。證明液壓回路高壓部分的泄漏量隨著時(shí)間的變化呈逐漸增大的趨勢(shì),這和液壓回路高壓部分與低壓部分的壓差變化有關(guān)。
儲(chǔ)能彈簧的下降速度非線性。斷路器完成合閘,儲(chǔ)能電機(jī)動(dòng)作儲(chǔ)能完畢之后,儲(chǔ)能彈簧開始下降的速度較快(1日內(nèi)約10mm,同等條件下,觀察其他斷路器儲(chǔ)能彈簧基本不下降),說明液壓回路的泄漏量和壓差大小成正比。
儲(chǔ)能時(shí)間和動(dòng)作次數(shù)成反比。斷路器儲(chǔ)能電機(jī)動(dòng)作時(shí)間較長(zhǎng)時(shí),其儲(chǔ)能電機(jī)的動(dòng)作次數(shù)相應(yīng)減少。說明儲(chǔ)能電機(jī)動(dòng)作時(shí)間過短時(shí)(補(bǔ)充2秒),能量補(bǔ)充不完全或者是壓力雖然瞬間到位了,但不能阻止泄漏量逐漸增大的趨勢(shì)。
3.2 鎖定故障點(diǎn)
在排除液壓回路的可能故障因素后,綜合分析斷路器儲(chǔ)能機(jī)構(gòu)的動(dòng)作特點(diǎn),基本確定異常原因?yàn)橐簤夯芈诽l電磁閥運(yùn)行中存在微量泄漏。斷路器合閘后,因跳閘電磁閥存在微量泄漏,泄漏量和壓差大小成正比,開始?jí)翰畲螅孤┝枯^大,所以彈簧開始下降速度較快。
斷路器合閘后,由于截流孔后A區(qū)壓力稍低,轉(zhuǎn)換閥活塞會(huì)緩緩向上爬行,當(dāng)儲(chǔ)能電機(jī)動(dòng)作時(shí),受壓力的原因,活塞會(huì)向正常合閘后的位置方向返回,但并不能100%回到合閘后位置,由于泄漏的原因,活塞會(huì)繼續(xù)向上爬行,如此反復(fù),最終泄漏量越來越大,這是儲(chǔ)能電機(jī)動(dòng)作越來越頻繁的原因。
當(dāng)儲(chǔ)能時(shí)間較短時(shí),轉(zhuǎn)換閥活塞返回程度稍低,當(dāng)儲(chǔ)能時(shí)間較長(zhǎng)時(shí),轉(zhuǎn)換閥活塞返回程度稍高,這是儲(chǔ)能時(shí)間和動(dòng)作次數(shù)成反比原因。
確定斷路器異常原因之后,該斷路器于2010年返廠解體檢修,檢查全部密封件未發(fā)現(xiàn)明顯的、由于密封件造成的漏點(diǎn)。廠家懷疑主要原因是跳閘電磁閥密封不嚴(yán),運(yùn)行中存在微量泄漏。在更換全部密封件和分合閘電磁閥后,進(jìn)行了機(jī)構(gòu)的氣密性試驗(yàn),無滲漏油現(xiàn)象,結(jié)果合格;對(duì)斷路器機(jī)構(gòu)進(jìn)行了合位和分位保壓試驗(yàn),結(jié)果良好。
該斷路器返廠解體檢修后重新投入運(yùn)行,在近1年時(shí)間里,其儲(chǔ)能機(jī)構(gòu)的動(dòng)作頻率維持在7天左右1次的水平,完全消除了設(shè)備運(yùn)行的安全隱患。該斷路器從發(fā)現(xiàn)異常后的2年多時(shí)間里,因檢修條件不具備,長(zhǎng)期依靠分合閘(線路斷路器旁帶操作)方式,減少其儲(chǔ)能機(jī)構(gòu)的動(dòng)作頻率,最終通過分析其動(dòng)作特點(diǎn),確定了故障點(diǎn)所在,并返廠檢修根除了設(shè)備隱患。
(編自《電氣技術(shù)》,原文標(biāo)題為“HMA4型斷路器儲(chǔ)能機(jī)構(gòu)動(dòng)作異常的分析處理”,作者為余亞林、楊宏宇。)