圓錐滾子無心磨床由砂輪體、導輪體、工作臺、修整器等四部分組成,圓錐滾子是在砂輪和導輪之間穿過磨削加工而成的,導輪體安裝在工作臺上,導輪體隨工作臺的移動而移動,滾子的磨削量由工作臺移動,調節砂輪和導輪之間的間隙決定,工作臺的進給精度直接影響了滾子的加工精度,工作臺的進給是由伺服電機和一對絲桿螺母副帶動進給的,屬于半閉環控制系統。
由于絲桿存在間隙以及聯軸器、機械零件、導軌存在剛性不足甚至摩擦力影響等問題,這種半閉環控制系統得不到工作臺進給精度1μ要求,只有在工作臺上加裝光柵尺,使控制系統構成一個完整的全閉環控制系統,才能滿足用戶要求。
1 系統框圖
圖1 系統框圖
2 系統配置
(1)Q02CPU
(2)通訊模塊QJ61BT11N
(3)定位模塊QD75P1
(4) 輸入模塊QX41
(5)輸出模塊QY10
(6)高速計數器模塊Q62D
(7)伺服驅動器MR-J2S-350A
(8)伺服電機HC-SFS352
(9)線性驅動光柵尺
3 控制原理
在操作屏上設定工作臺需要進給的距離,PLC根據設定的距離發相應的脈沖到驅動器,伺服電機帶動工作臺移動,光柵尺靜觸頭固定在工作臺上,動觸頭固定在床身上,當工作臺移動時,光柵尺反饋的脈沖反饋到高速計數器,高速計數器把光柵尺反饋的脈沖和設定的重合脈沖進行比較,若相等高速計數器向CPU發中斷指令,CPU執行中斷處理程序,給伺服電機發停止指令,工作臺停止移動。
1 PLC有關參數設置
打開三菱編程軟件GT Developer,在“參數”設置項設置PLC參數,包括模塊類型和I/O地址,高速計數器模塊Q62D安裝在第4槽位,起始地址為0060,具體設置如圖2;智能功能模塊高速計數器的開關設置如圖3。
圖2 PLC參數
圖3 高速計數器開關設置
這里開關1設為0025,數據含義表示計數器計數的格式為線形計數器,計數速度為200kpps,脈沖輸入模式為2相4的倍數。
2 利用實用程序包Gx Configurator-CT設置高速計數器,要進行初始化設置和自動刷新設置。在編程軟件Gx Developer 工具欄中點擊,工具\智能功能模塊\start,進行如圖4初始化設置和圖5自動刷新設置。
圖4 初始化設置
圖5 自動刷新設置
2 中斷設置
在編程軟件的“參數/PLC參數/PLC系統/中斷點設置”項目中設置中斷設置,具體如圖6。
圖6 中斷點設置
根據高速計數器模塊安裝的位置和緩沖器地址分配可知:
(1)高速計數器模塊預設值存儲地址為D60
(2)高速計數器模塊當前值存儲地址為D62
(3)高速計數器模塊重合值存儲地址為D64
程序設計框圖如圖7。
圖7 程序框圖
在未裝光柵尺的半閉環控制系統中,由于機械傳動方面的摩擦力或機械零件彈性變形等影響,在觸摸屏上輸入1μ或2μ等微距離的進給命令時,工作臺并不一定能進給設定好的距離,經試驗,只有在設定距離大于3μ時,工作臺才能克服機械外在阻力或機械變形影響,進給到設定距離。
由于這種半閉環控制系統進給精度的影響,滾子每次磨去的尺寸小于設定尺寸,需要人工補償進給工作臺,才能使滾子磨到規定尺寸,但由于操作工水平限制,有可能使滾子尺寸磨小以致報廢或降低了滾子精度等級,并且這種半閉環系統,由于需要人工多次測量滾子精度,以便確定工作臺手動補償進給量,這樣就影響了加工滾子的效率。
在工作臺上裝了光柵尺后,進給系統構成了完整的閉環控制系統,撇開了工作臺機械方面原因對進給精度的影響,采用全閉環控制后,工作臺進給精度由原來3μ提高到1μ,加工效率由原來的80粒/每分鐘提高到100粒/每分鐘,Ⅱ級精度的滾子成品率由原來的80%提高到95%以上。
在這種無心磨床控制系統上加裝光柵尺后,工作臺進給精度和重復精度得到了大大提高,確保了該機床可以加工Ⅱ級精度的滾子,并且也大大提高了產品質量和加工效率,創造了顯著的經濟效益,受到了用戶好評。
(編自《電氣技術》,標題為“光柵尺和PLC在圓錐滾子無心磨床上的應用”,作者為孟紅軍。)