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  • 頭條柴油應急發電車低溫起動失效分析及改進方法
    2021-11-02 作者:陶宇航 朱輝 等  |  來源:《電氣技術》  |  點擊率:
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    導語國網天津市電力公司城西供電分公司的研究人員陶宇航、朱輝、何巖巖,在2020年第9期《電氣技術》雜志上撰文,對1000kVA柴油應急發電車在我國北方地區冬季低溫環境下起動不良的原因進行了分析,結合機組直流起動線路接線方式,提出了相應的機械應急起動方式及電氣線路改進方法,為供電保障作業提供依據。

    隨著我國城市電網的不斷發展及改造,供電可靠性已經成為電網運行的重要指標之一。據統計,2019年度北方某中大型城市(市區)供電轄區內共發生10kV配電線路故障停電203起,平均線路臨時恢復送電時間為114min,線路修復時間65h。在此背景下,在一些重要會議、重大節日、體育賽事等人員密集場合,需要在雙路市電供電的基礎上,增設柴油應急發電車作為后備電源,故提升柴油發電機組起動成功率是一項重要研究內容。

    在我國北方地區,冬季氣溫最低可達-20℃。在低溫下,由于柴油霧化性能較差、機組運行間隙變小、機油粘稠度變高、電瓶放電能力變差等原因,使得發動機起動困難甚至失效。尤其在部分需要與不間斷供電儲能車配合工作的、具備快速起動模塊的發電機組中,由于起動線路布置不合理,導致線路損耗較大,在冬季低溫時起動尤為困難。

    本文主要對機組直流起動接線方式進行研究,指出部分機型存在線路損耗過大的問題,提供改進方案并驗證分析,為今后提升供電保障工作的可靠性提供了依據。

    1 柴油發電車介紹

    發電車采用卡特彼勒CAT3512B型柴油發電機組進行改裝。機組額定發電容量為1000kVA,最大瞬時功率可至1200kVA,電起動方式,采用V列12缸四沖程發動機,通過水冷進行散熱。

    該機組通常應用于船舶或火車空調發電,具有性能成熟、排放較低、耐用性高以及擁有成本和運營成本均較低的優勢。同時,機組控制盤可進行遙控起動及機組狀態輸出,方便進行遠程狀態監視及控制。圖1所示為該機組電氣接線簡圖。

    柴油應急發電車低溫起動失效分析及改進方法

    圖1 柴油發電車電氣接線簡圖

    在柴油發電機組與不間斷電源儲能機組進行聯用時,機組需要長時間處于冷備用狀態,并需要保證在收到起動信號后立即轉為運行,機組直流系統需要具備高可靠性,避免儲能機組因電量放光導致停機而造成重要用戶負荷停電。在機組起動失敗的原因分析中,電池故障占絕大多數(>90%),而發動機本體故障、控制系統處于手動狀態、控制系統故障等原因僅占10%以內。

    傳統的可靠性保障工作方式為通過每日試起動機組,并保持運行一段時間進行電池充電,但其缺點為會產生一定噪聲并需要專人進行維護。在部分發電車型號中,通過配置一臺增強型發電機快速起動模塊來解決該問題。

    快速起動模塊其本質為一臺AC-DC轉換器,可以通過從儲能機組輸出側吸收電能,并轉換為24V直流電供給起動機使用。一般在起動時,會在數s內獲得約32kVA的功率,并提供最高1725A的冷起動低壓電流。由于模塊的電源轉換容量遠大于電池,所以可在與儲能機組聯用時有效提升發動機一次性起動成功率。機組直流起動電路接線示意圖如圖2所示。

    柴油應急發電車低溫起動失效分析及改進方法

    圖2 機組直流起動電路示意圖

    圖2中,在柴油發電車單獨工作且合入QS3及QS4旋鈕開關后,起動電流從電池正極經過快速起動模塊,去往起動機控制電路。在柴油機組與儲能機組聯用時,快速起動模塊交流側接入儲能機組交流輸出,直流側直接向起動機控制電路供電,與電瓶共同實現機組起動。

    2 起動實驗及失效原因分析

    2.1 起動實驗數據分析

    經查實,1000kVA柴油發電機組起動機額定功率約為18kW。在環境溫度為◆9℃條件下,不經機組預熱,直接進行起動時,起動機工作電流及電壓見表1。

    在實際測試過程中,能明顯感到機組起動無力,且無法一次性起動成功。電流峰值出現在起動機工作后約0.5s處,同時電壓達到谷值。起動5s后,系統保護停機,電池電壓僅恢復至約22V,已經開始出現明顯虧電跡象。機組靜置一段時間后再次試起動,依舊失效。由數據可看出,冬季低溫時起動機功率不滿足機組起動條件。

    柴油應急發電車低溫起動失效分析及改進方法

    表1 改造前起動機工作電流及電壓

    2.2 失效原因分析

    經分析,機組起動失效主要分為結構原因及設計原因:

    1)結構原因主要在于,當大功率柴油發電機組在低溫時,缸體機械間隙變小、機油粘稠度增大、柴油霧化效果差、電池放電能力下降,此時如起動,將需要相較于平時更大的起動功率。

    2)設計原因主要在于,電池及起動線路布置不合理。該機型配備快速起動模塊,現有起動線路需從機組電瓶經過開關引至尾部輔助倉,通過該模塊后,繞至機組另一端前側到達起動機。線路幾乎繞機組一周,總鋪設長度接近20m。

    以線路截面面積為185mm2銅纜標準電阻值計算,當起動電流為1000A時,線路壓降將超過2V,起動功率損失約為2kW,導致起動功率不足。同時,由于電瓶低溫持續放電,也將導致電量迅速耗盡并對使用壽命產生影響。

    3 起動失效改進方法

    3.1 機械起動方式

    當作業環境溫度低于0℃時,可在部署工作前起用燃油水套加熱器,如圖3所示。

    其工作原理:從機組燃油油箱抽取燃料后,在渦輪室進行燃燒,通過水泵將冷卻液循環加熱。加熱器工作電源取自底盤直流系統,電功率約為0.6kW,熱功率約為35kW,耗油量為3.85L/h。經實際測試,在冬季氣溫為-15℃時,經過2.5h加熱,即可將柴油發電機組水套溫度升至30℃以上,滿足起動溫度要求。

    在車輛靜態條件下,加熱約4h后嘗試起動底盤發動機,依舊具備足夠起動電量。如長時間不關閉加熱器,在檢測到水溫達到70℃時,將自動熄火停止加熱,只進行冷卻液循環,避免發生水溫過高的問題。

    在起動柴油發電機組前,需檢查并將通向加熱器的旁路管道進出閥關閉,以防止機組起動后冷卻液循環壓力較大,反流至加熱器內部導致管路發生泄漏。此種起動方式耗時較長,難以在突發性供電保障場景下保證及時可靠發電。

    柴油應急發電車低溫起動失效分析及改進方法

    圖3 燃油水套加熱器

    當遇到需緊急起動發電機的情況時,也可進入機組房艙,摘除空氣濾清器,向兩組進氣管道內各噴射5s柴油機起動液后起動。其原理為通過乙醚等低閃點烷烴類氣體在缸內爆燃而引燃柴油。

    此種方式可不經預熱,直接起動機組,但在機組熱機完成前無法重新安裝空濾,長時間工作易導致缸體受損。同時,起動液成分對人體有害,噴射過程可能影響人體健康。當外部電源突發故障急需機組起動時,同樣需要數min的準備時間。

    3.2 電氣接線改進方法

    針對直流起動線路,提出以下4種改進方案。

    1)增加電纜截面積。通過在現有線路基礎上,從電池正極額外并聯一根截面積為185mm2銅纜,經過開關、快速起動模塊至起動機。同時,將電池負極直接接至起動機負極,如圖4所示。

    此種方法需考慮現有艙內空間及穿線孔是否足以容納新電纜,同時對于線路損耗只能降低約一半,造價較高,工程量也較大。

    2)在起動機處增設超級電容器,如圖5所示。在原有電路結構不變的情況下,通過在起動機兩側增設一組開關及超級電容,在起動機組前先將電容充電,起動時即可由電容快速放電進行輔助起動。當選用2kA/500F的24V超級電容時,瞬間釋放功率約為15kW。

    柴油應急發電車低溫起動失效分析及改進方法

    圖4 機組直流起動電路改進方案一

    柴油應急發電車低溫起動失效分析及改進方法

    圖5 機組直流起動電路改進方案二

    圖5中S1為電容充電開關,在起動前合入以對C1進行充電。該方案優點是對機組平臺改動較小,容易實現,且能有效提升起動成功率。其缺點為超級電容成本較高,且放電時間較短,在房艙惡劣工作環境下持續運行能力無法得到驗證。

    3)將電瓶直接并聯于起動機。通過使用2根150mm2電纜通過開關后,直接就近連接于起動機兩端,如圖6所示。

    柴油應急發電車低溫起動失效分析及改進方法

    圖6 機組直流起動電路改進方案三

    此方案可大大降低電瓶至起動機的線路長度,僅需4m線路即可。但由于電瓶線路不再經過二極管VD1,當柴油機組與儲能機組聯用、啟用快速起動模塊時,將導致模塊輸出不經過充電機直接作用于電瓶兩端,產生沖擊電流,影響電池壽命及線路安全。

    4)將快速起動模塊與電瓶起動線路隔離,如圖7所示。

    柴油應急發電車低溫起動失效分析及改進方法

    圖7 機組直流起動電路改進方案四

    如圖7所示,從電瓶兩端并聯接出新線路,增設兩組開關,并直接就近并聯于起動機。QS3與QS4為原有開關,QS5及QS6為新設開關。在發電機組單獨使用時,僅合入QS5及QS6,即可通過較短的起動線路,實現與方案三相近的起動效果。

    當使用快速起動模塊時,斷開QS5及QS6,合入QS3及QS4即可由模塊進行供電,并由VD1實現電瓶反充電保護。由于快速起動模塊輸出電流較大,故此時線路造成的損耗可忽略不計,機組依舊可保證一次起動成功。

    3.3 改進效果驗證

    經分析,最終采用方案四作為改進方案。同時,通過將電瓶位置調整至與起動機同側等方式,進一步縮短線路長度并降低起動線路損耗。改造后,冬季冷機起動時間縮短至約4s,夏季或熱機起動時間縮短至3s內,一次性起動成功率提升為100%。改造后,在環境溫度為-8℃時測試起動機電流及電壓,見表2。

    經實際測試,改造后機組于第3.5s時起動成功,起動損耗降至0.2kW,起動機工作時電壓提升至21~23V,已滿足機組冬季冷起動容量的要求。同時,由于起動時間縮短,在與不間斷電源儲能機組聯用時,同樣增加了放電時間裕度,提升了系統工作可靠性。現場機組實際改造情況如圖8所示。

    柴油應急發電車低溫起動失效分析及改進方法

    表2 改造后起動機工作電流及電壓

    柴油應急發電車低溫起動失效分析及改進方法

    圖8 現場機組實際改造情況

    4 結論

    本文討論了在使用柴油應急發電車進行后備保障過程中,幾種低溫環境下機組可靠起動的電氣起動改造方案。同時,在不具備改造條件時,也可通過機械應急方式實現起動過程。合理的低溫起動措施,將有利于發動機的正常起動并延長發動機的使用壽命,發揮發電機組的最大性能。

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