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  • 頭條調度自動化“四遙”異常的分析和處理措施
    2021-11-13 作者:張學峰  |  來源:《電氣技術》  |  點擊率:
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    導語準確的“四遙”信號對掌握和判斷無人站的運行狀況至關重要,但根據實際運行維護反映,“四遙”異常時有發生,對值班人員正確掌握和判斷電網運行狀況產生了一定困擾,因此,研究分析“四遙”異常現象有著重要的意義。

    1 遙信異常問題的分析

    1.1 遙信異常現象

    在調度自動化系統運行或調試過程中,經常出現某個遙信位置錯誤,或者頻繁變位等異常現象。

    1.2 遙信異常原因

    • 1) 數據庫定義錯誤。包括主站點號錯誤、極性取反、人工置位等,站端遙信轉發表定義錯誤。
    • 2)遠動裝置異常。主站前置裝置、服務器等設備故障;站端遠動設備異常;或者裝置接地不可靠,當發生雷電或電磁干擾時,會產生遙信誤動。
    • 3)傳輸通道的影響。由于傳輸信道質量的影響,遙信在傳輸中,頻率、電平不穩定或發生偏差等現象,造成在調制解調器解調中誤碼率過高,引起錯誤處理,進而誤動。
    • 4)二次回路接線錯誤或接線松動。有些遙信頻發誤發是由于遙信連接的回路在室外端子箱、控制室的屏柜端子排或可連片松動等造成的。
    • 5)開關長時間動作導致輔助接點物理動作部分出現裂痕和間隙,引起不對位或者物理接觸不緊密,輔助接點氧化或者存在污垢等原因引起時斷時續不停的抖動,以及直流電源波動也會引起遙信信號發生誤動或者抖動。
    • 6)電磁干擾。在外界電磁場的作用下遙信信號受到干擾波的影響,造成了在主站端收到的遙信頻繁變位。
    • 7)工作電源不穩定。遙信接點一般為無源節點,由采集裝置提供輔助電源,如果輔助電源不穩定,會產生遙信誤動。

    1.3 遙信異常處理措施

    當運行中遙信出現異常時,應通過以下檢查來排除故障:

    • 1)檢查保護裝置、站端后臺機、主站端顯示信號是否一致,找出故障點。
    • 2)如果保護裝置、站端后臺機信號正常,與現場實際一致,縣調主站信號異常

    首先檢查縣調主站遠動裝置是否存在死機、故障或其他異常情況,排除硬件故障。

    可與地調核對收發信號,若地調正常,則問題出在縣調,則需檢查送縣調通道是否正常,主站端數據庫定義是否正確,核對遙信點表(注意遙信、遙測、遙控起始地址,遙信、遙測、遙控第一個點的地址是“0”還是“l”的問題等[5])是否有誤,是否遙信置位封鎖等。

    若地、縣調信號均不正常,站端后臺正常,則問題可能出在遠動通道或者站端遠動機,需測試通道,檢查通道設備是否故障,進行必要檢修維護;[6]若通道正常則檢查遠動機是否存在故障。

    • 3)如果保護裝置信號正常,站端后臺機、主站信號均異常,則檢查保護裝置至后臺或遠動機之間網絡通信是否正常,交換機是否正常。
    • 4)如果保護裝置、站端后臺機、主站信號均異常

    檢查保護裝置是否故障,通信是否中斷,端子排接觸和相關引線的好壞;檢查電源是否正常;在實際工作中,測控屏內接線與設計圖紙不相符的情況還是存在的,檢查信號接線是否正確十分必要;檢查輔助接點位置是否正確,氧化現象是否嚴重,調整開關的輔助接點位置,使其能完全接觸,提高遙信信號的正確性。

    • 5)如果保護裝置、站端后臺機、主站其他信號正常,僅有某個遙信異常,則需要檢查數據庫是否正確,該遙信接線是否正確;如果主站有信號,而站端無,則檢查遠動機和后臺設置。
    • 6)無SOE(事件順序記錄)。這個主要是站端數據庫設置的問題。

    2 遙測異常問題的分析

    2.1 遙測異常現象

    調度自動化系統遙測常見異常主要有數據不刷新、數據錯誤、遙測變化慢等。

    2.2 遙測異常原因

    • 1)數據庫錯誤,如信號取反,系數計算錯誤,人工置數后忘記去掉數據封鎖功能從而致使遙測數據不刷新的現象,站端遙測轉發表定義錯誤等。
    • 2)測控裝置死機或故障,TA、TV等測量或變換設備的誤差造成的二次回路測量數據的偏差,模/數轉換器及基準電源的誤差。
    • 3)二次回路接線錯誤,連接片松動,量測和設備對應錯誤等。
    • 4)三相不平衡及功率因數的變化,會給單相量測和計算帶來誤差。造成三相不平衡的原因一般是測試儀在二次端的接線錯誤,極個別時候是測控裝置內部接線錯誤。
    • 5)電力系統快速變化中個別測點間的非同時測量,遠動裝置傳送單個數據最大值的限制及傳送數據速度帶來的量測數據的不同時性。
    • 6)量測與傳輸系統受到干擾或出現故障。在通道存在故障時,主站就有可能收到的是誤碼,造成遙測不正確。
    • 7)參數文件的閥值設的過大,主站查詢2級數據過慢,站端不斷有1級數據產生,需優先上送,導致變化遙測不能及時上送。

    2.3 遙測異常處理措施

    對應以上常見問題,通常通過核實裝置、站端、主站遙測是否一致,找出故障點,再具體進行處理。

    • 1)主站所有數據不刷新檢查前置服務器、SCADA服務器等。
    • 2)主站如果是個別廠站不刷新,檢查前置MODEM工作是否正常,測試通道有無電平,通信是否正常(可在通道接口處自環觀察遠動報文,找出故障點),檢查廠站端遠動裝置是否正常。
    • 3)單點不刷新則檢查前置收到的數據是否正確,檢查主站數據庫、畫面定義是否正確,是否封鎖,是否變化在死區范圍內,檢查二次回路有無斷線或接觸不良。檢查遠動機,后臺監控系統數據庫、圖形和主站數據庫、圖形設置是否正確。
    • 4)檢查測控裝置是否正常運行,檢查站端設備的外觀,檢查端子、連接片、接地線是否有松動的現象,核實二次側接線是否正確,被測量回路的輸入電路是否有問題,如輸入電壓無電壓或缺相等,輸入電流是否在輸入裝置前短路。
    • 5)遙測數據與實際不相符,則可能是后臺或主站系數不正確,更正系數。
    • 6)檢查設備的工作電源是否正常,能否滿足設備正常工作的要求。
    • 7)遙測溢出是現場常見的問題,根本原因是遙測值超出了變量的上限,這時要檢查該遙測是在哪個環節發生溢出問題,并按照情況處理。

    若是測量裝置送到RTU的數過大,產生溢出,一般要改程序解決(或調整電流互感器變比,如果已是最大,就要更換電流互感器);若是后臺系數過大也可能導致溢出問題,可通過縮小系數來避免問題;若遙測值超出主站規約容量,會在傳送過程中發生溢出錯誤,可通過在維護軟件中配置系數解決。

    3 遙控及遙調異常問題的分析

    3.1 遙控及遙調異常現象

    遙控及遙調異常現象主要有無法執行、時好時壞、誤控、返校錯誤或返校超時等。

    3.2 遙控及遙調異常原因

    • 1)無法執行:遠控把手在“近控”位置;壓板接觸不良或沒有投入;保護裝置死機、故障或其他異常;遠動通道中斷;遙控執行板損壞;遙控出口繼電器損壞,斷路器機構卡澀;主變檔位無位置信號,造成遙調程序無法執行,很多遙調程序都監視主變檔位位置信號,只有確認主變檔位位置信號正確后才允許遙調。
    • 2)遙控時好時壞:遠動通道誤碼率過高,遙控返校不成功;遙控程序對遠動規約理解不對,例如遙控返校隨機亂插。
    • 3)誤控:主站與站端遙控點號不對應造成遙控拒動現象。正常運行中這種情況很少出現,大都發生在設備調試過程中,廠站和主站之間在設備序列排號上采用的算法不同,就容易出現差錯,如現場設備遙控號從1開始,但是主站遙控號卻從0開始,這樣就會造成遙控序號的錯位。[12]站端接線圖改動后沒有及時更改接線,設備接線錯誤。
    • 4)遙控返校錯誤或返校超時:a、遠動系統通信是否正常,規約是否正確;b、主站端規約中定義的返校格式是否與實際相符;c、廠站端遙控各部分的接線是否正確,遙控板號設置與遙控板數量和接線是否對應,查看自檢報告是否有遙控板故障,遙控電源是否正常工作,檢查遙控執行板的接線與撥碼開關位置是否正確等;d、若以上步驟均正常而執行遙控命令時斷路器并不動作,應仔細檢查遙控回路的遙控接點的位置是否合理。

    3.3 遙控及遙調異常處理措施

    • 1)發送遙控預令時返校超時,檢查數據庫定義正確,可重復操作多次或許會成功。
    • 2)檢查遠控把手是否在遠控位置(有時會接觸不良,可將遠近控把手重新置過),檢查控制回路斷線及通信中斷信號是否在復歸狀態,數據庫規約定義是否正確。
    • 3)檢查該遙控點是否可控、裝置當地和后臺遙控是否正常,檢查遙控命令是否已下發到裝置。
    • 4)檢查廠站通道是否正常,核對主站與廠站遙控號是否正確一致,如果是101規約站還要看起始地址是否正確,廠站和主站之間進行調試前,要做到開關設備遙控號和檔位遙控號一致。
    • 5)檢查站端保護裝置是否正常(若是保護裝置死機,向調度員申請重啟保護裝置,重啟后再次執行遙控操作即可成功),遠動裝置是否正常,遙控壓板是否投入,遙控執行板是否正常,遙控出口繼電器是否正常。
    • 6)檢查斷路器機構是否卡澀。直接在機構上操作,如果開關仍不能正常變位,就檢查機構是否卡澀。
    • 7)當遠動通道發生故障時,應檢查通道的電平、頻率。循環式遠動規約的頻率是2880±150Hz,問答式遠動規約的頻率是1700±500Hz。
    • 8)在系統聯調過程中,若出現遙控或遙調故障,首先檢查當地后臺操作是否正確,若也不正確,則需按照以上幾點策略來排除問題。

    “四遙”異常是一個綜合性問題,產生原因很多,尚無法完全根除,但可以采取措施減少異常。一方面要求自動化廠家加強設備生產質量監督,在工程建設中嚴格把關;一方面運維部門在驗收時增強責任心,保證信號調試實際對位,加強維護管理,發現問題及時處理,才能切實將“四遙”異常對電網運行的影響降到最低程度。

    本文編自《電氣技術》,標題為“關于調度自動化“四遙”異常的研究分析”,作者為張學峰。

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