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  • 頭條采用PLC作為通信控制設備,解決變壓器信號遠程傳輸難題
    2021-12-21 作者:許金紅  |  來源:《電氣技術》  |  點擊率:
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    導語在某電廠110kV變壓器改造過程中,針對變壓器現場信號多、與后臺傳輸距離遠等特點,保定天威集團特變電氣有限公司的研究人員許金紅,在2021年第1期《電氣技術》上撰文,提出并采用通過可編程邏輯控制器將變壓器二次開關量信號、模擬量信號轉化成數字信號再經由光纖通信傳到遠方后臺的方法,成功解決了實際困難。

    在某電廠110kV變壓器改造過程中,二次信號的遠程傳輸中發現3個難題:①新增的變壓器本體二次信號較之前增加很多,增設電力電纜困難;②變壓器與后臺測控系統的傳輸距離較遠(800m),干擾源較多,模擬量信號衰減大,容易失真;③后臺系統沿用以前老式的監控系統,必須考慮新變壓器與老式后臺系統的兼容問題。

    考慮到以上幾點,本文中提出對變壓器本體二次信號采用可編程邏輯控制器(programmable logic controller, PLC)轉化成數字信號,并更換為通過光纖傳輸數字量,由光纖傳輸到達監控室之后再將數字信號轉化成模擬量和開關量,實現與后臺系統的對接。該項目具有節省成本和安全可靠的優點。

    1 系統組成及原理

    1)變壓器信號采集量

    本項目中從變壓器本體采集并需輸送的信號包含光纖測溫信號5路,全部為4~20mA模擬量;油溫、油位、瓦斯報警、光纖報警開關量信號15路和1路PT100溫度遠傳信號。采集到的信號傳輸到控制室后,15路開關量和5路模擬量仍保留不變,傳至后臺的1路PT100經轉化為4~20mA模擬量后接入監控系統。

    2)硬件組成

    硬件設備由PLC及其擴展模塊、光電交換機、單模光纖等組成。

    根據設備采集及輸出的開關和模擬量數量,項目中采用兩臺西門子ST40型CPU模塊、一個EM AI08模擬量輸入模塊、兩個EM AQ04模擬量輸出模塊,一個EM AR02熱電阻模塊,完成模數轉換和通信功能。

    其中一臺PLC放置在變壓器端控箱內,用來將本體的二次開關量和模擬量轉化為數字信號,另一臺置于控制室,用于將數字信號轉換回開關量和模擬量。光電交換機采用工業級MIENI1203型,用來將PLC轉化的數字電信號轉成光信號或將光信號轉化回電信號。

    3)工作原理

    本系統主要工作過程是通過以下途徑實現的:PLC作為主要數據采集和模數轉化元件,首先將采集到的測控信號通過PLC轉化成數字量,再經光纖交換機把電信號轉換成光信號傳輸出去;在后臺通過另一臺光電交換機接收光信號,并通過后臺的光電交換機接收后由后臺PLC把信號轉換回模擬量和開關量,兩臺PLC通過以太網、光纖網絡組建網絡通信,通過以太網協議實現兩臺之間的信息發送和接收。系統組成框圖如圖1所示。

    采用PLC作為通信控制設備,解決變壓器信號遠程傳輸難題

    圖1 系統組成框圖

    2 軟件編程測試

    西門子S7-200 SMART CPU提供一個以太網端口,因此兩臺PLC可以方便地通過以太網口連接至光纖設備實現信息交換。本項目以太網通信協議采用TCP通信協議。TCP是一個因特網核心協議,在以太網通信的主機上運行的應用程序之間,TCP提供了可靠、有序并能夠進行錯誤校驗的消息交互功能。TCP能保證接收和發送的所有字節內容和順序完全相同。

    對S7-200 SMART之間的TCP通信,雙方通過調用開放式用戶通信指令庫中的指令即可實現。

    2.1 變壓器端PLC編程

    1)設置變壓器端PLC IP地址

    將變壓器端PLC地址設置為192.168.0.101,如圖2所示。

    采用PLC作為通信控制設備,解決變壓器信號遠程傳輸難題

    圖2 設置變壓器端PLC IP地址

    2)建立變壓器端PLC TCP連接

    調用指令庫中的TCP_CONNECT指令建立TCP連接,參數設置如圖3所示。設置連接后臺PLC地址為192.168.0.102,遠端端口為2001,本地端口為5000,連接標識ID為1。

    采用PLC作為通信控制設備,解決變壓器信號遠程傳輸難題

    圖3 設置TCP_CONNECT指令參數

    3)調用發送數據指令

    調用TCP_SEND指令發送以VB0為起始地址,數據長度為VW100內存儲數據,發送到連接ID為1指定的后臺端PLC。變壓器端TCP_SEND指令的參數設置如圖4所示。

    采用PLC作為通信控制設備,解決變壓器信號遠程傳輸難題

    圖4 設置TCP_SEND指令參數

    2.2 后臺端PLC編程

    1)設置后臺端PLC IP地址

    參照圖2,設置IP地址為192.168.0.102。

    2)建立后臺端TCP連接

    參照圖3,調用TCP_CONNECT指令建立TCP連接。設置變壓器端地址為192.168.0.101,遠端端口為5000,本地端口為2001,連接標識ID為1。

    3)后臺端接收數據

    后臺端PLC調用TCP_RECV指令接收變壓器端PLC發送的數據。接收的緩沖區長度為VW100內存儲數據,數據接收緩沖區以VB1000為起始。后臺端接收數據指令的設置如圖5所示。

    2.3 數據傳輸測試結果

    按照圖2—圖5進行硬件連接和測試,并對PLC編程,進行數據傳輸試驗。在圖6中,VW0是變壓器端發送的開關量數據,VW50是變壓器端發送的1個模擬量數據,VW100是發送的數據長度。圖7中,VW1000是后臺端接收的對應開關量數據,VW1050是后臺端接收的對應模擬量數據,VW100是接收的數據長度。

    通過變壓器端PLC發送數據和后臺端PLC接收數據一致性測試,數據結果顯示:開關量數值完全相同;模擬量數值由于模擬量處在動態變化中以及傳輸的稍有滯后,結果稍有偏差,但從數值看差值很小,僅萬分之三左右的誤差,滿足監測精度,達到了預定目標,證明方法可行。

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    圖5 后臺端TCP_RECV指令設置

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    圖6 變壓器端發送的數據

    采用PLC作為通信控制設備,解決變壓器信號遠程傳輸難題

    圖7 后臺端接收的數據

    3 結論

    通過本項目的軟硬件實施,驗證了其數據的準確性。系統運行可靠,獲得了成功。本項目具有以下幾方面的顯著優點:

    1)采用PLC作為通信控制設備,軟、硬件設計簡單,響應迅速,運行可靠。

    2)采用光纖/以太網通信的方式,避免了鋪設大量的電力電纜,可節省大量人力、物力,從而更節材。

    3)采用光纖傳輸的方式,傳輸距離長,環境適應性強。

    本文編自2021年第1期《電氣技術》,論文標題為“基于PLC的光纖通信技術在變壓器遠程監控中的應用”,作者為許金紅。

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