眾所周知,電動機頻繁啟動將導致絕緣材料劣化、縮短使用壽命。在正常情況下,電動機在冷狀態下允許啟動2-3次,電動機每次啟動間隔時間不得小于5分鐘;在熱狀態下允許啟動一次。
在事故處理時,可以多起動一次。并注意電動機溫度,降至環境溫度時再起動。220kW電動機允許在冷狀態下連續起動兩次。但是對于風機在啟動過程中,啟動電流大,在冷狀態下啟動一次,應在30-60分鐘后啟動第二次。
某日3時,電力監控后臺突然收到故障報警信息,值班人員檢查發現A風機“零序過電壓I段動作”,“過流Ⅱ段動作跳A B C三相”,配電室檢查發現A風機開關柜跳閘燈亮,綜合保護繼電器Micom P241報過電流Ⅱ段動作。
停電后測量絕緣電阻,三相對地均為0MΩ,現場檢查A風機室內有焦臭味,打開接線蓋,拆除電纜測量繞組絕緣電阻三相對地為零,風機解體后發現鼠籠斷條,定子繞組燒毀。同年某日22時,該風機再次發生轉子掃膛接地故障。
該風機額定功率為900kW,額定電流為102.8A,事故發生時C相電壓最低為2464V,三相電流顯著增大,C相電流最高達4113.6A,穩定接地電壓為300V左右,遠大于繼電器過流Ⅱ段設定值,判斷為C相接地短路,故障實時錄波如圖1所示。
該類型風機共有三臺,調閱另兩臺綜合保護繼電器P241實時數據,啟動電流為968.9A,已達9.4倍,遠遠超過設計規范和風機啟動電流限制要求。
圖1 P241綜合保護繼電器故障錄波圖
經核實,工藝操作不規范,經常遠程操控頻繁啟動該風機,風機啟動后不能滿足穩定運行條件,儀控故障聯鎖發出跳車命令,風機跳閘后DCS系統再次循環啟動。
經查證,該風機最高啟動頻次達到一小時二十六次之多,頻繁啟動使得該風機定子繞組長期過熱變形,絕緣老化最終導致風機燒毀,所以限制啟動次數勢在必行。
該風機不適合于頻繁啟動,需重新選型更換。原風機經常過負荷,額定功率增大為1120kW,更換為低損耗高效率異步電動機。
為防止工藝頻繁啟動電動機帶來設備危害,啟動回路中需增設啟動閉鎖和啟動限次功能。
MICOM P241繼電保護裝置具有保護、測量、控制和監視功能,可為電動機提供短路、過載、堵轉、負序、接地、低電壓等全面的保護,在工礦企業中應用廣泛。
在風機控制設計圖中,P241繼電保護裝置原本帶啟動閉鎖和啟動限次功能,但只有在斷路器分閘時才生效,設計之初為防止斷路器輔助觸點工作不可靠,故在邏輯中將斷路器狀態監測強制至“1”,如圖2所示。
此時電動機啟動閉鎖、啟動間隔、熱啟和冷啟限次限時功能均失效,不能有效避免工藝頻繁啟停風機。
圖2 原斷路器狀態監測邏輯圖
該風機啟動控制回路如圖3所示。
圖3 風機控制原理圖
該風機有三種啟動方式:現場合閘、DCS啟動、聯鎖啟動。K86為電氣故障閉鎖繼電器,DL為斷路器輔助接點,HQ為合閘繼電器,R6為P241輸出繼電器6,該風機通過R6來實現啟動限時限次閉鎖功能。
由于風機帶載啟動電流大,風機發熱,間隔60分鐘后重新啟動風機此時風機已冷卻,符合啟動條件。經與工藝協商確定每小時限制啟動風機一次。技術人員在現場調研后,確定在不改變原邏輯的基礎上通過增設鎖存器實現限時啟動功能。
P241繼電保護裝置內部不帶鎖存器,沒有虛擬鎖存變量,但可以借助指示燈或輸出繼電器實現鎖存功能。進行反復研究和探討,不斷改進完善,最終通過P241繼電保護裝置有限的控制功能實現了風機限時啟動閉鎖功能。重新優化后的風機啟動閉鎖邏輯框圖見圖4所示。
圖4 P241裝置限時啟動閉鎖邏輯圖
執行送電操作后斷路器在工作位,處于熱備用分閘狀態。合上控制電源開關,P241繼電保護裝置初次上電,LED3指示燈滅,延時0.5s后據閉鎖條件開放啟動閉鎖輸出繼電器6,此時可以隨時開啟風機。
不論工藝正常停機或設備故障,一旦斷路器分閘,通過LED3燈啟動鎖存,提前閉鎖初次上電邏輯回路,閉鎖啟動指示燈LED4亮,表明此時不能啟動風機,工藝人員必須等待60分鐘后,輸出繼電器6開放,LED4燈滅,屆時方可重新啟動風機。
注:斷路器分閘后LED3燈以后恒亮。由于P241繼電保護裝置帶鎖存記憶功能,常規斷電方式不能對其進行復歸。若需緊急重啟風機,須在“查看記錄”菜單下按“復位指示”鍵復歸指示燈和各輸出繼電器。
歷時一年多來,該風機一直運行平穩,再未出現類似設備故障使用效果良好。本次修訂適用于啟動時間較長的設備(如風機等),類似設備均可借鑒。
解決此類問題方法很多,充分發掘和利用現有資源,簡化技術改造方案,將會大大減輕工作量,實現可持續生產。本案也為電氣控制和技術人員提供了一種新思路和新方法,值得大力推廣。
本文編自《電氣技術》,標題為“一例風機限時起動閉鎖控制應用案例”,作者為石鴻、王玉峰 等。