球磨機在銅礦的生產(chǎn)過程中至關重要,驅動筒體的同步機的平穩(wěn)運行直接關系到球磨系統(tǒng)的正常運行,其重要性不言而喻。
中冶集團位于巴基斯坦的山達克項目位于該國西北部,其選礦廠的三臺球磨機都是采用美國通用公司生產(chǎn)的型號為TS39857的無刷勵磁同步機,額定電壓為6000V,額定功率為3028kW。
在同步機的啟動和運行過程中,因為需要檢測和保護的參數(shù)較多,所以采用了繼電器+接觸器+大量的參數(shù)采集和保護設備,可靠性較差、控制精度低、接線復雜、故障率高,隨著計算機控制技術的發(fā)展,特別是新技術新設備的不斷出現(xiàn),傳統(tǒng)的這種電控系統(tǒng)已經(jīng)不適應當今的生產(chǎn),嚴重的影響了產(chǎn)量和效益。
GE369是美國通用公司生產(chǎn)的一款電動機保護控制設備,應用在同步機電控系統(tǒng)中,具有先進的保護特性如反轉檢測,先進的熱模型如定子熱檢測的多RTD輸入;具有完整的設備監(jiān)視功能,如繞組溫度、有功和無功、電流電壓、功率因素、加速時間等;具有模擬示波器的功能,監(jiān)測功率因素以及電流電壓的變化情況,縮短故障排除時間并降低維護成本。
如圖1所示為系統(tǒng)的結構框圖,系統(tǒng)主要由工控機、PLC、交換機、GE369以及傳感器組成。其中,上位機中使用Wincc組態(tài)軟件監(jiān)控整個系統(tǒng)的運行,控制器PLC采用西門子S7-200和S7-300。為避免出現(xiàn)一臺球磨機故障停機對其它兩臺造成影響,分別采用三組S7-300和GE369來分別監(jiān)測和控制三臺同步機的運行。
采用PLC與工控機相結合,構成上下位機控制系統(tǒng),使系統(tǒng)既能及時采集、存儲數(shù)據(jù),又可處理和使用數(shù)據(jù),并直觀地顯示出來,從而實現(xiàn)工業(yè)生產(chǎn)過程的實時監(jiān)控。
圖1 系統(tǒng)的結構框圖
GE369在系統(tǒng)中的功能是負責采集同步機的各項啟動和運行參數(shù)、檢測到參數(shù)異常時保護跳閘、與S7-200進行通信。通過與S7-200之間的通信將三臺GE369的監(jiān)測和控制參數(shù)匯總,傳遞給S7-300,然后進行各種邏輯運算,將最終運算結果輸送給執(zhí)行機構(同步機斷路器手車、啟動球磨機筒體的離合器、勵磁調節(jié)等),同時通過與上位機之間的通信來對各項參數(shù)進行監(jiān)測和控制。
S7-200在與S7-300通信時作為從站運行,在與GE369通信時作為主站運行。所以在系統(tǒng)的通信中,S7-200既做主站又做從站,系統(tǒng)的網(wǎng)絡結構如圖2所示。
圖2 系統(tǒng)的網(wǎng)絡結構圖
系統(tǒng)的核心控制邏輯是通過PLC來實現(xiàn)的。通訊及軟件部分主要分為兩部分,基于MODBUS協(xié)議的S7-200與GE369之間的通訊和程序,基于工業(yè)以太網(wǎng)的S7-200與S7-300之間的通訊和程序。為了能對系統(tǒng)進行全面可靠的控制,同時考慮到系統(tǒng)的靈活性、方便性、可靠性和易維護性等因素,通過上位機組態(tài)軟件Wincc對系統(tǒng)進行全方位的監(jiān)測和控制。
2.1 S7-200與GE369之間的通訊
GE369有兩個通訊接口,RS232接口和RS485接口,RS232接口在本系統(tǒng)中主要用于與電腦的連接,通過電腦簡單直觀的設置同步機的各項保護參數(shù),RS485接口主要用于和S7-200之間的通信。
S7-200和GE369保護器的RS485接口都支持基于MODBUS的通訊協(xié)議,本系統(tǒng)中用一臺S7-200同時和三臺GE369保護器進行通信,S7-200最多可以與247個從站同時通信。通過與GE369的通信,將同步機的各項參數(shù)傳遞給S7-200,并將各控制參數(shù)傳輸給GE369。從而實現(xiàn)對同步機各項參數(shù)的采集和對同步機的各項控制功能。
2.2 S7-200與S7-300以及上位機之間的通訊
S7-200通過GE369采集到同步機的各項參數(shù)之后,作為從站通過交換機與S7-300之間進行基于工業(yè)以太網(wǎng)的通信,這時只對作為從站的S7-200進行相關配置和程序設計即可,而作為主站的S7-300則只需要對接收到的數(shù)據(jù)進行邏輯運算和轉化,以浮點數(shù)的形式傳送給上位機監(jiān)控軟件Wincc,同時接收上位機的各項控制指令傳送給執(zhí)行機構和GE369保護器,從而實現(xiàn)通過Wincc對同步機的監(jiān)測和控制。本系統(tǒng)中利用STEP7編程軟件工具欄中Ethernet wizard(以太網(wǎng)向導)對S7-200進行相關配置。
2.3 程序設計
S7-200與GE369之間的通信利用STEP7編程軟件進行程序設計。STEP7編程軟件中有專門基于MODBUS協(xié)議的庫函數(shù)MBUS_CTRL和MBUS_MSG,前者是控制程序塊,后者是傳輸程序塊。通過對MBUS_CTRL和MBUS_MSG程序塊分別定義來完成GE369和S7-200之間的數(shù)據(jù)傳遞。
從而實現(xiàn)S7-200對同步機各項參數(shù)的采集和對同步機的各項控制功能。程序如圖3(因為傳輸數(shù)據(jù)塊較多,所以取部分數(shù)據(jù)塊說明)所示。程序中Network1為定時中斷程序,用SM0.1觸點導引能流來觸發(fā)使能,僅第一個掃描周期接通為ON,其他剩余的程序塊都由SM0.0來觸發(fā)使能,SM0.0為始終接通為ON。
程序中設置中斷時間為150毫秒,即每隔150毫秒觸發(fā)一次事件10, 根據(jù)S7-200自由口通信協(xié)議可知,事件10為定時中斷,通過ATCH中斷連接指令將INT0和事件10連接到一起,即每隔150毫秒程序執(zhí)行一次INT0。
因為需要和GE369傳遞的數(shù)據(jù)較多,所以定義INT0為一個計數(shù)子程序C30(計數(shù)程序在此不再贅述),計數(shù)子程序從0~30不斷循環(huán),循環(huán)到數(shù)據(jù)傳輸程序塊中設置的相關數(shù)據(jù)時候觸發(fā)一次S7-200到GE369的數(shù)據(jù)請求,從站接收到數(shù)據(jù)請求時就會做出響應并將請求的數(shù)據(jù)傳輸給PLC。
數(shù)據(jù)傳送程序塊中Slave為從站地址,可以通過設置來確定,Addr為GE369里參數(shù)的地址值,通過查詢手冊可得,RW為讀寫設定,“0”為讀從站中的數(shù)據(jù),“1”為向從站中寫數(shù)據(jù),Count為傳輸?shù)臄?shù)據(jù)個數(shù),DatePtr為接收到數(shù)據(jù)后存入S7-200中的地址。
圖3 S7-200與GE369的通訊程序
S7-200與S7-300通信時首先需要對S7-200進行以太網(wǎng)通信配置,此時通過STEP7中以太網(wǎng)向導來對S7-200進行設置,參考S7-200自由口通訊資料,此處不贅述。設置好以后用STEP7軟件編寫通信程序,如圖5所示,由常閉觸點SM0.0觸發(fā)使能,數(shù)據(jù)交換時需要上升沿來觸發(fā),程序中用了SM0.5,在1秒鐘的掃描周期內,SM0.5接通為0.5秒,關斷為0.5秒。
Network2和Network3程序中Chan~為數(shù)據(jù)連接名稱,指數(shù)據(jù)傳輸中作為從站還是主站進行數(shù)據(jù)交換,本程序中為從站。Data為數(shù)據(jù)傳輸名稱,指數(shù)據(jù)傳輸中是向主機寫入數(shù)據(jù)還是讀取數(shù)據(jù),本程序即寫入數(shù)據(jù)又讀取數(shù)據(jù),所以需要兩個數(shù)據(jù)交換程序塊來完成,Network2向S7-300主站寫入數(shù)據(jù),Network3從S7-300主站讀取數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)連接名稱和數(shù)據(jù)傳輸名稱都在工業(yè)以太網(wǎng)向導中進行定義。
圖4 S7-200與S7-300的通訊程序
2.4 WinCC監(jiān)控畫面開發(fā)
在設計監(jiān)控界面時,畫面應該簡潔美觀,操作簡單方便。盡可能將設備的各種監(jiān)視和操作信息集中在幾個主要畫面中,操作人員只需調用這些畫面便可進行相關監(jiān)測和控制。
本監(jiān)控系統(tǒng)的人機界面由主監(jiān)控畫面和子監(jiān)控畫面構成,主畫面如圖5所示,通過監(jiān)測各球磨機運行時的功率、功率因素、有功無功、電壓電流等參數(shù),來實時反應球磨機運行時的狀況,方便操作人員及時判斷球磨機是否處于正常運行狀態(tài)。主畫面還設置了勵磁調節(jié),失步報警等功能。
圖5 上位機Wincc人機界面
在子監(jiān)控畫面中,電流曲線界面如圖6所示,電壓和功率因素曲線與之相似。通過監(jiān)控球磨機啟動和運行時的電壓電流和功率因素曲線,可以觀察球磨機整個啟動過程,如投勵前投勵后各參數(shù)的變化情況,從而判斷球磨機啟動是否正常。尤其是啟動出現(xiàn)故障造成同步機啟動失敗時,能夠通過各曲線的形狀直觀快速的判斷啟動失敗的原因,為故障的檢查和處理提供數(shù)據(jù)支持。
圖6 電流曲線
在本監(jiān)控系統(tǒng)中,除了電壓電流功率因素三個主要監(jiān)控畫面之外,還在工具欄中設置了歷史曲線、參數(shù)設置、報警記錄、實時報警和球磨機流程圖的子監(jiān)控畫面。
歷史曲線方便現(xiàn)場工作人員隨時查看各球磨機的電壓、電流、功率因數(shù)等歷史數(shù)據(jù),畫面類似于電流電壓曲線,此處不贅述;報警記錄畫面如圖7所示,當溫度、過壓過流、功率因數(shù)報警時,自動記錄報警時的日期、時間、故障點、故障原因和持續(xù)時間等。
圖7 報警記錄信息
實時報警畫面如圖8所示,當故障發(fā)生時,與之對應的故障名稱由黑色變?yōu)榧t色,方便故障的診斷和處理。
圖8 實時報警
參數(shù)設置如圖9,設置溫度、電流電壓、功率因數(shù)等報警限值,當同步機運行時檢測到某項參數(shù)達到或超過設定的限制時,設備就會執(zhí)行報警或者跳閘;
圖9 參數(shù)設定
球磨機流程圖如圖10所示,方便操作人員熟悉整個球磨系統(tǒng)工作原理,不具備監(jiān)測和控制的功能。
圖10 球磨機流程圖
傳統(tǒng)的同步機電控系統(tǒng)與基于PLC和GE369組成的新系統(tǒng)區(qū)別見表1。
與繼電器加大量接觸器的電控系統(tǒng)相比,新系統(tǒng)有著傳統(tǒng)控制系統(tǒng)無法比擬的優(yōu)勢,除了表中所列出的各項之外,新系統(tǒng)的優(yōu)點還有很多,比如故障自診斷、能耗低、可根據(jù)需要隨時更改保護參數(shù)等。
表1 新系統(tǒng)與傳統(tǒng)的電控系統(tǒng)的對比
采用上位機監(jiān)控+PLC+GE369控制的新系統(tǒng),經(jīng)過了3年多的運行,較之以前的老系統(tǒng),故障率顯著降低,生產(chǎn)率得到提高,安全性得到保障。
本文編自《電氣技術》,標題為“PLC和GE369在同步機電控系統(tǒng)中的應用”,作者為冉祥濤。