隔離開關是電力系統中一種很重要的開關設備,在隔離開關缺陷類型統計中,隔離開關故障有絕緣子斷裂、開關拒分拒合、合閘不到位、導電回路異常發熱、絕緣子破損或有裂紋、操動機構故障等,其中發熱是電氣故障,其他的都是機械故障。
2021年7月10日,在220kV某變電站220kV某線送電過程中,運維操作人員拉開2號主變22023隔離開關時,隔離開關出現操作不到位故障,搶修人員與設備廠家一同對操動機構進行解體分析,將機構從殼體中取出,發現連接驅動板與小拐臂的軸發生斷裂,導致作用在傳動軸上的力無法繼續傳遞,動力輸出中斷。現場傳動軸檢查情況如圖1所示。
為進一步分析故障原因,搶修人員將該斷裂傳動軸(1號試樣)與同型號操動機構傳動軸(2號試樣)一同送往實驗室進行對比試驗分析。
圖1 現場傳動軸檢查情況
該隔離開關為2020年3月20日出廠,型號為NGDS2—I Ⅲ,所配操動機構型號為CJ23,未投運。
2.1 外觀檢查
搶修人員現場檢查軸的斷裂位置在軸六棱面與圓柱面交界處,斷口平整、無明顯的塑性變形,整個斷口呈明顯的脆性斷裂,另外中部的顏色較邊緣深,呈灰黑色,如圖2所示。
圖2 傳動軸斷裂位置及斷口形貌
進一步對斷口進行體視顯微鏡放大檢查,發現局部存在疑似裂紋,如圖3所示,另外可觀察到中部圓形顏色較深的斷裂紋路與邊緣明顯不同。
2.2 光譜分析檢測
對操動機構傳動軸進行光譜分析檢測,檢測結果見表1,結果表明傳動軸的化學成分符合設計材質。
圖3 體視顯微鏡檢查斷口結果
表1 傳動軸元素檢測結果
2.3 硬度試驗
對傳動軸的截面進行硬度試驗,試驗結果見表2。試驗結果表明,斷裂的1號傳動軸的硬度不滿足相關文獻的標準要求,而2號未斷裂傳動軸的硬度滿足標準要求。
表2 截面硬度試驗結果
2.4 金相分析檢測
對主動軸斷裂部位附近截取橫斷面進行金相組織分析,如圖4所示,其顯微組織為回火索氏體,相比芯部,邊緣部位存在少量的鐵素體。
圖4 1號試樣斷面微觀金相組織
對2號試樣軸的相同部位截取橫截面,對其橫截面進行檢驗,未見微裂紋等異?,F象,且組織形貌為回火馬氏體,如圖5所示。
圖5 2號試樣斷面微觀金相組織
2.5 斷口形貌分析
對斷口進行掃描電鏡分析,其掃描電子顯微鏡(scanning electron microscope, SEM)形貌如圖6所示,發現斷口存在部分軸向裂紋,在裂紋附近還存在孔洞,個別孔洞邊緣已延伸成小裂紋。
1)從光譜分析及微觀金相組織分析結果看,該軸材料化學元素滿足40Cr標準要求,其微觀金相組織也為調質處理(淬火加高溫回火)。
圖6 斷口SEM形貌
2)從硬度檢測結果看,斷軸(1號試樣)較未斷軸(2號試樣)的硬度稍高。
3)從斷口的SEM形貌看,斷口分布長短不一的軸向裂紋,在軸向裂紋附近還存在一定數量的孔洞,部分孔洞邊緣已發展至微裂紋。
綜上所述,該主動軸內部存在裂紋缺陷是此次斷裂的主要原因,裂紋產生的原因與該軸熱處理的工藝有關,通常在淬火組織處理中過熱就會造成淬火裂紋;其次通過外觀檢查該軸圓柱過渡至六棱柱的不連續臺階,也是應力最集中的部位,軸內部若有缺陷,極易在此部位斷裂。
通過外觀檢查及試驗檢測分析,該220kV GIS隔離開關傳動軸熱處理出現淬火組織過熱嚴重,即淬火溫度控制工藝出現問題,導致軸內部出現孔洞,受力時產生裂紋,最終導致傳動軸斷裂的故障。因此,針對該典型的隔離開關傳動軸故障提出以下防范措施:
1)對同批次和同型號的傳動軸進行光譜分析、硬度檢測等專項排查,對排查不合格的要求廠家進行整體更換。
2)設備廠家按照《國家電網有限公司十八項電網重大反事故措施(2018年修訂版)》中對金屬材料和部件材質的要求,加強設備操動機構關鍵受力部件出廠時的檢驗,保障部件無問題出廠。
3)應加強設備采購時的技術質量管控,落實設備質量抽檢,除了對設備本體的檢測,還應加強設備附屬機構、材料等檢測,確保設備各項參數合格。
4)項目管理單位應加強驗收,對設備出廠試驗報告、金屬材料抽檢報告等進行驗收,無檢測報告的視為產品不合格。
本文編自2022年第5期《電氣技術》,論文標題為“一起220kV隔離開關操動機構故障分析”,作者為陳莉、張瑞明 等。