2019年8月9日,英國發(fā)生的大規(guī)模停電事故中多組大功率機組同時脫網(wǎng),引發(fā)了一系列的電力事件。盡管英國國家電網(wǎng)公司提供的事故調(diào)查報告顯示在故障過程中電網(wǎng)控制系統(tǒng)的反應(yīng)都符合要求,但仍然有約100萬人受到停電影響,損失負荷約3.2%。9月6日,英國電網(wǎng)運行商發(fā)布了最終的調(diào)查報告,整理了事故的發(fā)展過程,對事故原因進行了分析和反思,總結(jié)了今后應(yīng)對此類事件的經(jīng)驗,同時匯總了整個事故中所有涉及的企業(yè)的分析報告。
此次大停電事件中值得注意的是霍恩(Hornsea)海上風電場因發(fā)生次同步頻段內(nèi)的振蕩而引發(fā)的意料之外的大規(guī)模脫網(wǎng),目前對于該次同步振蕩現(xiàn)象少有文獻進行深入分析。對于此次遭受雷擊引起的次同步振蕩事件,霍恩風電廠運營商Orsted指出原因為在次同步振蕩頻率范圍內(nèi)的阻尼不足。
在遭受雷擊后,霍恩風電場并網(wǎng)點的等效電網(wǎng)強度弱,引發(fā)無功控制系統(tǒng)振蕩,導致并網(wǎng)處電壓波動,使得風電廠匯集站的電壓跌落過大,觸發(fā)了過電流保護動作,引發(fā)風機大規(guī)模脫網(wǎng)。故針對霍恩風電系統(tǒng)靜止無功補償器(Static Var Compensator, SVC)的設(shè)計必須考慮風電系統(tǒng)不同于常規(guī)電力系統(tǒng)的特殊性,在并網(wǎng)的同時需要提高解決無功功率問題的精確性。
目前靜止無功補償器控制以PI控制器為主,然而一組固定的PI參數(shù)在不同工況下對于靜止無功補償器出力調(diào)節(jié)效果有差異,無法滿足如今大規(guī)模風電場輕載到滿載各種工況下對高精度控制的要求。當系統(tǒng)出現(xiàn)明顯擾動或發(fā)生振蕩時,PI環(huán)節(jié)的控制效果較差,甚至助增振蕩,使得靜止無功補償器的補償難以有滿意的效果,通常具有超調(diào)量大、調(diào)節(jié)時間長、參數(shù)適應(yīng)能力差的缺陷。
而依賴系統(tǒng)精確模型的現(xiàn)代控制理論也不適合應(yīng)用在復雜的風電系統(tǒng),目前針對PI控制進行優(yōu)化的研究大多建立在風電場模型和參數(shù)已知的基礎(chǔ)上,但是風電系統(tǒng)是一個地理分布分散并且經(jīng)常遭到不確定性擾動的系統(tǒng),難以確定其精確模型及參數(shù),也就難以實現(xiàn)控制器設(shè)計,在一定程度上限制了其控制性能。
自抗擾控制(Active Disturbance Rejection Control, ADRC)技術(shù)是中科院研究員韓京清教授在20世紀90年代末提出的,可以應(yīng)對被控對象外擾不明確和系統(tǒng)參數(shù)不確定的情況。自抗擾控制獨立于被控對象,不依賴于其精確模型,可對次同步擾動和外界擾動構(gòu)成的總擾動進行估計和補償,且結(jié)構(gòu)簡單、具有較強的魯棒性,是解決非線性、耦合、時變、不確定系統(tǒng)的有效手段。
大量實踐證明自抗擾控制技術(shù)在不確定的大擾動下依然具有非常好的控制效果,但其大量的非線性部件會導致調(diào)參過程非常復雜,給自抗擾控制器的實際應(yīng)用帶來了很大的阻礙。通過對自抗擾控制不斷深入的研究,高志強教授提出了線性自抗擾控制,將參數(shù)線性化,大大降低了調(diào)參難度,在實際工程運用中也取得了很好的控制效果。有學者對比了線性自抗擾控制(Linear ADRC, LADRC)和PID的控制效果,證明LADRC可以提高SVG補償無功的快速性。
然而靜止無功補償器作為目前電力系統(tǒng)中應(yīng)用最多、技術(shù)最為成熟的動態(tài)無功補償設(shè)備,卻鮮有文獻提及LADRC技術(shù)應(yīng)用于靜止無功補償器的控制策略及其對于系統(tǒng)次同步振蕩現(xiàn)象的影響。
根據(jù)英國電力監(jiān)管機構(gòu)和英國國家電網(wǎng)公司提供的相關(guān)信息以及事故調(diào)查報告,河北省分布式儲能與微網(wǎng)重點實驗室(華北電力大學)的研究人員顏湘武、常文斐、崔森、孫穎、賈焦心,在2022年第11期《電工技術(shù)學報》上撰文,對英國大停電事故進行了總結(jié)分析,重點梳理了霍恩風電場大規(guī)模風電機組脫網(wǎng)事件的發(fā)展過程,對霍恩風電場發(fā)生次同步振蕩的具體原因進行了分析,在Matlab仿真軟件中復現(xiàn)了霍恩風電場脫網(wǎng)事故的全過程,為更好地分析事故原因及提出具體可行的解決措施提供了良好基礎(chǔ)。
圖1 控制策略結(jié)構(gòu)圖
圖2 霍恩風電場結(jié)構(gòu)圖
為了解決霍恩風電場發(fā)生的次同步振蕩問題,研究人員利用線性自抗擾控制抗干擾能力強、對不同工況適應(yīng)性強的優(yōu)點,提出使用線性自抗擾控制器替換靜止無功補償裝置的電壓PI控制模塊,對霍恩風電系統(tǒng)中的總擾動進行估計并補償,保證SVC能夠快速適量地輸出無功功率以支持電壓的恢復,為風電機組提供穩(wěn)定的電網(wǎng)電壓,平滑風機功率輸出,克服系統(tǒng)響應(yīng)速度與超調(diào)之間的矛盾,提高系統(tǒng)的穩(wěn)定性與魯棒性,有效地抑制了霍恩風電系統(tǒng)次同步振蕩現(xiàn)象。
圖3 霍恩風電場事故復現(xiàn)
圖4 LADRC控制下霍恩風電場的響應(yīng)
研究人員最后通過仿真驗證了所提控制策略應(yīng)用于靜止無功補償器后,抑制弱交流風電系統(tǒng)次同步振蕩的有效性,提高了系統(tǒng)的穩(wěn)定性與抗擾性。他們指出,海上風電系統(tǒng)在弱電網(wǎng)下的次同步振蕩事故是我國發(fā)展海上風電可能面對的問題,該策略可為我國海上風電避免此類事故的發(fā)生提供參考。
本文編自2022年第11期《電工技術(shù)學報》,論文標題為“基于線性自抗擾控制的靜止無功補償器抑制弱交流風電系統(tǒng)次同步振蕩策略”。本課題得到了北京市自然科學基金和國家電網(wǎng)公司總部科技項目的支持。